相關(guān)鏈接: 中國安全網(wǎng) 中國質(zhì)量網(wǎng) 中國論文網(wǎng) 中國資訊網(wǎng)
摘要:部分進水與回流污泥進入第一段缺氧區(qū),而其余進水則進入第二段缺氧區(qū)。在反應(yīng)器中形成一個污染物濃度梯度。分段進水系統(tǒng)在不增加反應(yīng)池出流M LSS的質(zhì)量濃度的情況下,反應(yīng)器平均污泥濃度增加,終沉池的水力負荷與固體負荷沒有變化。同時系統(tǒng)中每一段好氧區(qū)產(chǎn)生的硝化液直接進入下一段的反硝化區(qū)進行反硝化,無需硝化液內(nèi)回流設(shè)施,反硝化區(qū)利用廢水中的有機物作為碳源,在不外加碳源的條件下,達到較高的反硝化效率。該工藝兼顧了除磷和反硝化對碳源的需求,提高系統(tǒng)除磷脫氮的整體效果,同時取消了硝化混合液的回流,與傳統(tǒng)A O工藝相比可節(jié)約1/3的能源。結(jié)果表明分段進水兩級A/O工藝有較好的脫氮除磷效果,當Q1/Q 2為2:1~ 1:1時,其TKN 去除率為80%以上,C0D去除率為90以上,PO43-去除率可達50%以上[1]。
論文關(guān)鍵詞:分段進水兩級A/O工藝,脫氮除磷,濃度梯度
0、引言
解決水體富營養(yǎng)化問題的關(guān)鍵,是對污水進行有效的脫氮除磷處理[2].城市污水脫氮處理新工藝較多,但大多數(shù)工藝由于投資大、運行費用高或控制條件要求嚴等原因,難以發(fā)揮應(yīng)有的作用.分段進水兩級A/O工藝是日本提出的新標準活性污泥法的一種形式。新標準活性污泥法是好氧·缺氧組合的生物處理處理工藝,在好氧池中注入微氣泡氧氣輔助生物循環(huán)處理,可有效的去處BOD、COD、P、N等污染物。而分段進水兩級A/O工藝是促進硝化的活性污泥法,是一種分段進水的生物脫氮技術(shù),是傳統(tǒng)A/O工藝的改良形式。理論上,在傳統(tǒng)A/O工藝處理城市污水中,生物脫氮效率與活性污泥回流比成正比,回流比大,進入反硝化區(qū)的硝酸鹽量增大,氮的去除率就會提高。為維持較高的脫氮效果,必須同時加大污泥回流量和硝化液回流量,但這樣勢必增加污水廠日常運行費用及硝化液回流給缺氧區(qū)帶入的溶解氧量,而溶解氧會大量消耗廢水中的易降解有機基質(zhì),從而影響脫氮速率。為了克服傳統(tǒng) A/O 工藝的這一不足,Irvine and Ketchum,Jones 和 Dem uynck 等人提出采用短時缺氧與好氧交替操作來替代傳統(tǒng)的單段長時缺氧和好氧運行的新思路[3]。在此基礎(chǔ)上,Kayser 和 ATV 提出將進水量分成 2 (或者更多)等份,分別進入各段缺氧區(qū)。隨后,許多學者分別對此進行研究,提出根據(jù)進水水質(zhì)調(diào)整工藝各段進水流量分配、缺氧區(qū)與好氧區(qū)的容積、污泥齡以及污泥回流比等運行參數(shù),形成分段進水生物脫氮工藝。圖1為分段進水兩級A/O工藝流程:
|
1、實驗裝置及方法
1.1實驗裝置
試驗裝置由兩套A/O反應(yīng)器組成,材質(zhì)均為無色有機玻璃,裝置的總尺寸為350mm x120mm X150mm,反應(yīng)器的有效容積為6.3L,四個反應(yīng)器的體積比分別為缺氧池1:好氧池1:缺氧池2:好氧池2=1:2:1.5:2.5,兩個好氧池反應(yīng)器底部裝有2個砂芯微孔曝氣頭,通過氣泵供氧,缺氧段采用轉(zhuǎn)速為100 r/min的恒定轉(zhuǎn)速攪拌器。好氧狀態(tài)的DO為2~3mg/L;缺氧狀態(tài)的DO為0.03~0.45mg/L,出水接入二沉池。
污泥取自西安北石橋污水凈化中心氧化溝中的種泥,根據(jù)微生物生長對營養(yǎng)的要求,按照BOD :N:P=100:5:1進行污泥馴化。污泥馴化采用好氧培養(yǎng)馴化,每天約曝氣20h。且每天更換新鮮污水。約15d后.觀察到污泥呈淺黃色.鏡檢結(jié)果顯示其中的原生動物大部分為鐘蟲和輪蟲.系統(tǒng)內(nèi)MLSS約為3000mg/L。且曝氣12h后CODcr與TN去除率分別達80%與60%以上時,即認為馴化結(jié)束。
1.2原水和水質(zhì)指標分析方法
試驗原水采用人工模擬污水,用隔夜的自來水加葡萄糖、淀粉、碳酸氫銨、尿素、磷酸二氫鉀、磷酸氫二鉀等來模擬污水水質(zhì)。配制后水質(zhì)如表1所示。
表1 人工配水水質(zhì)
水質(zhì)指標 |
CODCR |
TN |
NH3-N |
TP |
PH值 |
mg/L |
300-500 |
40-65 |
30-55 |
5-10 |
6.5-7.5 |
水質(zhì)指標分析方法:CODcr:標準重鉻酸鉀法;TN、NH3一N:蒸餾和滴定法;NO3--N:酚二磺酸分光光度法;DO:YSI55型溶解氧儀;pH值:PHS一3C型酸度計;MLSS:105oC干燥減量法。
2、實驗結(jié)果與分析
當水力停留時間為5h,進水比分別為1:1和2:1時,對系統(tǒng)進行實驗
2.1進出水COD的變化
試驗過程中COD的去除效果見圖2。
圖2 COD去除效果圖
從圖中可知,進水COD的濃度基本在300 mg/L-600 mg/L,出水COD的平均濃度小于50 mg/L ,平均去除率分別為91.03%,說明該工藝對COD具有較好的去除效果。進水的COD濃度波動較大而出水CO D濃度值比較穩(wěn)定,說明該工藝對有機物去除效果好且具有較強的耐沖擊負荷的能力。
2.2 進、出水NH3-N的變化
圖3 氨氮去除效果圖
氨氮去除效果分析:
工況一:進水氨氮在19.4~33.7mg/L之間,平均氨氮濃度為25.4mg/L,波動較小,系統(tǒng)對氨氮的平均去除率為79.4%,出水氨氮濃度控制在1.3~8.1mg/L之間,平均出水氨氮濃度為5.2mg/L,出水較不穩(wěn)定,處理效果一般。
工況二:進水氨氮在13.2~30.9mg/L之間,平均氨氮濃度為21mg/L,水質(zhì)波動較大,系統(tǒng)對氨氮的平均去除率為87.7%,出水氨氮濃度控制在1~3.9mg/L之間,平均出水氨氮濃度為2.6mg/L,出水水質(zhì)穩(wěn)定,處理效果好于工況一。
2.3 進、出水TN的變化
圖四總氮去除效果圖
總氮去除效果分析:
工況一:進水總氮濃度在30.1~46.6mg/L之間,平均總氮濃度為38.6mg/L,波動較小,系統(tǒng)對總氮的平均去除率為73.2%,出水總氮濃度控制在6.7~15.5mg/L之間,平均出水總氮濃度為10.4mg/L,處理效果一般。
工況二:進水總氮濃度在25.2~40.2mg/L之間,平均總氮濃度為32.5mg/L,水質(zhì)穩(wěn)定,系統(tǒng)對總氮的平均去除率為78.0%,出水總氮濃度控制在5.8~8.2mg/L之間,平均出水總氮濃度為7.2mg/L,出水水質(zhì)穩(wěn)定,處理效果好于工況一。
2. 4 進、出水TP的變化
圖5 總磷去除效果圖
總磷去除效果分析:
工況一:進水總磷濃度控制在2.6~4.2mg/L之間,平均總磷濃度為3.3mg/L,波動較小,系統(tǒng)對總磷的平均去除率為60.3%,出水總磷濃度控制在0.8~1.8mg/L之間,平均出水磷的濃度為1.3mg/L,處理效果一般。
工況二:進水總磷濃度控制在2.6~4.2mg/L之間,平均總磷濃度為3.2mg/L,波動較小,系統(tǒng)對總磷的平均去除率為66.3%,出水總磷濃度控制在0.8~1.3mg/L之間,平均出水磷的濃度為1.1mg/L處理效果好于工況一。
綜上所述: HRT=5H,污泥負荷為0.3 kgCOD/kgMLSS·d時,系統(tǒng)對污染物的去處效果較好。
上一篇:顧客成本研究現(xiàn)狀探析_計量-論文網(wǎng)
下一篇:返回列表