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張秋生
(神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京 100025)
摘 要:熱工自動(dòng),控制系統(tǒng)在火力發(fā)電廠節(jié)能中發(fā)揮著重要的作用、通過對熱T.自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化的研究,得出如下結(jié)論:優(yōu)化主、再熱汽溫自動(dòng)控制能夠提高平均溫度,減少熱耗;通過優(yōu)化汽輪機(jī)滑壓定值和凝結(jié)水節(jié)流控制能夠減少節(jié)流損失,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性;適當(dāng)降低汽包水位能夠在不用增加煤耗的前提下增力口電功率 最后提出,為滿足新編寫的電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中對與機(jī)組節(jié)能相關(guān)的自動(dòng)控制指標(biāo)提出的更嚴(yán)格的要求.熱工自動(dòng)控制系統(tǒng)對火電廠節(jié)能的評(píng)估宜以統(tǒng)計(jì)的方式體現(xiàn)。
關(guān)鍵詞:熱工自動(dòng)控制;火電廠節(jié)能;滑壓優(yōu)化:凝結(jié)水節(jié)流;汽包水位;優(yōu)化控制導(dǎo)則
中圖分類號(hào):TK223;TM621 DOI:10.11930/j.issn.1004-9649.2016.06.006.04
0引言
常規(guī)觀念認(rèn)為熱控專業(yè)與火力發(fā)電廠節(jié)能降耗無關(guān),本文定量論述了汽溫、汽壓、功率、汽包水位等自動(dòng)控制指標(biāo)和測量技術(shù)在節(jié)能降耗中的作用,如果對這些控制指標(biāo)和測量技術(shù)綜合采用,能夠挖掘節(jié)能潛力,爭取經(jīng)濟(jì)效益。
1 汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)的投入對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響
通過對各類300 MW以上容量典型機(jī)組分析計(jì)算得出,主蒸汽溫度降低10C,汽輪機(jī)熱耗率升高約0.032%,相當(dāng)于2.5 kJ/( kW.h)。研究表明.機(jī)組容量越大,主蒸汽溫度對汽輪機(jī)熱耗率的影響越大。
為了降低汽輪機(jī)的熱耗,需要提高主蒸汽溫度和再熱汽溫自動(dòng)控制的精度,并減少超測量,這樣才能將設(shè)定值提高,使得主、再熱汽溫“壓紅線”運(yùn)行。
自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)的改善對機(jī)組效率的影響幅度較小,有研究表明,優(yōu)化控制系統(tǒng)能夠提高機(jī)組效率0.050~0.20%,由于不能用實(shí)測法進(jìn)行煤耗的測量與對比,因此采用較長一段時(shí)間內(nèi)的參數(shù)統(tǒng)計(jì)法進(jìn)行優(yōu)化控制系統(tǒng)投入前后經(jīng)濟(jì)性的分析。
某亞臨界600 MW機(jī)組,除了投運(yùn)過熱和再熱汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)外,沒有進(jìn)行任何熱力系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的改進(jìn),對該優(yōu)化控制系統(tǒng)進(jìn)行了投入前后1年各3個(gè)月的主要參數(shù)的對比及其對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性影響的分析(見表1),以及主、再熱汽溫變化對機(jī)組平均經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響分析(見表2)。
由表2可以看出,該600 MW亞臨界機(jī)組在主、再熱汽溫自動(dòng)優(yōu)化后機(jī)組熱耗率降低0.140%、效率提高0.141%、發(fā)電煤耗降低0.418 g/(kW .h)。
2主蒸汽壓力變化及節(jié)流優(yōu)化對機(jī)組熱效率的影響
典型的亞臨界300、600 MW和超臨界600MW機(jī)組主蒸汽壓力對熱耗率的影響約為29~38kJ/(kW . h)/M Pa。
主蒸汽壓力的定值與負(fù)荷的關(guān)系一般設(shè)置為“定一滑一定”的關(guān)系,在定壓方式,為了降低機(jī)組的熱耗,需要提高主蒸汽壓力自動(dòng)控制的精度,并減少超調(diào)量,這樣才能將設(shè)定值提高,使得主蒸汽壓力“壓紅線”運(yùn)行。
滑壓運(yùn)行方式對機(jī)組的節(jié)能影響較大,按照汽輪機(jī)的結(jié)構(gòu)分帶噴嘴順序閥節(jié)流調(diào)節(jié)和不帶噴嘴調(diào)節(jié)的全周進(jìn)汽兩種方式。
2.1 帶噴嘴順序閥節(jié)流調(diào)節(jié)的汽輪機(jī)滑壓定值曲線的優(yōu)化
對機(jī)組在復(fù)合滑壓運(yùn)行方式的變壓力運(yùn)行方式.升負(fù)荷時(shí),同時(shí)增加壓力,即增加鍋爐的蓄熱。為了克服滑壓運(yùn)行時(shí)變負(fù)荷速度慢的缺點(diǎn),在升負(fù)荷時(shí),開大汽輪機(jī)調(diào)節(jié)門,利用鍋爐的蓄熱,提高變負(fù)荷的速度。因此,在滑壓運(yùn)行時(shí).汽輪機(jī)調(diào)節(jié)門也參與調(diào)節(jié),但在穩(wěn)態(tài),汽輪機(jī)調(diào)節(jié)門基本保持不變,即保持在節(jié)流損失最小的位置。這種方式又稱為聯(lián)合控制滑壓方式,這種控制方式既保持了在高負(fù)荷區(qū)的較高熱效率,又防止了在低負(fù)荷區(qū)的水循環(huán)惡化和經(jīng)濟(jì)性的過多下降,同時(shí)保持了機(jī)組對負(fù)荷指令響應(yīng)的快速性.目前在國內(nèi)廣泛使用。
滑壓的基本依據(jù)在于兩方面的因素:在低負(fù)荷工況下,一是需通過高壓調(diào)節(jié)門節(jié)流來限制進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽流量,產(chǎn)生節(jié)流損失,增大熱耗:二是降低主蒸汽壓力可減小高壓調(diào)節(jié)門節(jié)流程度.但主蒸汽壓力降低造成循環(huán)效率降低。因此,兩種因素共同作用下,必有一最佳效率點(diǎn).最佳運(yùn)行點(diǎn)組成的與主蒸汽壓力相關(guān)的曲線就是機(jī)組的定滑壓運(yùn)行曲線。
通過汽輪機(jī)閥位單點(diǎn)優(yōu)化和滑壓尋優(yōu).有效減少了汽輪機(jī)的節(jié)流損失,可降低機(jī)組發(fā)電
煤耗約0.8 g/( kW .h)。
2.2不帶噴嘴調(diào)節(jié)的全周進(jìn)汽型凝結(jié)水節(jié)流調(diào)節(jié)
近年來以600 MW和1000 MW汽輪機(jī)為代表的全程滑壓、超超臨界汽輪機(jī)機(jī)組在國內(nèi)得到了日益廣泛應(yīng)用。對于不帶噴嘴調(diào)節(jié)的全周進(jìn)汽型汽輪機(jī),在調(diào)節(jié)門全開工況下節(jié)流損失最小.但是機(jī)組變負(fù)荷初期無蓄熱可用,僅僅靠鍋爐來調(diào)節(jié)不能滿足AGC和一次調(diào)頻的需要,因此常用的方法是汽輪機(jī)調(diào)節(jié)門部分節(jié)流。在當(dāng)前大型機(jī)組普遍參與電網(wǎng)調(diào)峰運(yùn)行的環(huán)境下,為滿足AGC
快速負(fù)荷響應(yīng)的要求,高壓調(diào)節(jié)門通常留有較大
的機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié)余量。由此使機(jī)組變負(fù)荷運(yùn)行時(shí).在低負(fù)荷階段高壓調(diào)節(jié)門節(jié)流損失較大,對運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性造成明顯不利影響。
若需要兼顧機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和調(diào)峰調(diào)頻性能.必須開發(fā)和設(shè)計(jì)全新的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)。
某1000 MW超超臨界機(jī)組首次成功投用了汽輪機(jī)調(diào)節(jié)門全開、基于凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷的高效節(jié)能型協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)。
凝結(jié)水調(diào)節(jié)負(fù)荷的原理是:在增加負(fù)荷時(shí).關(guān)凝汽器出口調(diào)節(jié)門,減小凝結(jié)水流量,從而減小低壓加熱器的抽汽量,增加蒸汽做功的量,使機(jī)組負(fù)荷增加。在減負(fù)荷時(shí),開凝汽器出口調(diào)節(jié)門,增加凝結(jié)水流量,從而增加低壓加熱器的抽汽量,減小蒸汽做功的量,使機(jī)組負(fù)荷減小。該技術(shù)本質(zhì)上是一種利用汽輪機(jī)同熱/加熱系統(tǒng)q1蓄能的技術(shù)。
在機(jī)組年平均負(fù)荷率75%條件基礎(chǔ)上,采用此控制方式后,供電煤耗可下降約0.8 g/( kW .h)。
3汽包水位高低位運(yùn)行對鍋爐熱效率的影響試驗(yàn)研究
當(dāng)汽包水位由+100 mm降低到0后,在人爐煤量不變的情況下,使機(jī)組出力增加約2.08%,從而改善機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
為了驗(yàn)證汽包水位的高低對鍋爐熱效率的影響,選取了1臺(tái)450 t/h循環(huán)流化床鍋爐和1臺(tái)100 MW單元機(jī)組進(jìn)行了汽包水位變水位運(yùn)行對機(jī)組功率的影響試驗(yàn)。試驗(yàn)過程巾將DEH遙控退出、電功率回路切除、鍋爐主控切手動(dòng),給煤量不變,汽包水位自動(dòng)狀態(tài),通過改變汽包水位的設(shè)定值使水位在-50 mm~+50 mm變化了5次.試驗(yàn)過程中的機(jī)組主要參數(shù)變化見表3.主要參數(shù)變化曲線見圖1所示。
從表3可以看出:當(dāng)汽包水位降低100 mm后,在總?cè)剂狭坎蛔兊那疤嵯,機(jī)組有功功率增加了1~2 MW、主蒸汽流量增加了7~10 t/h、主蒸汽溫度降低了1~2℃、汽包壓力增加0.10~0.14 M Pa,獲得了比較好的經(jīng)濟(jì)效益。汽包高水位降低鍋爐熱效率的原因大致體現(xiàn)在以下幾方面:
(1)高水位運(yùn)行增加飽和汽濕度,增加的水分必然在過熱器中吸收汽化潛熱而汽化,使過熱蒸汽溫升降低,過熱器效率下降。
(2)高水位運(yùn)行會(huì)增加旋風(fēng)分離器阻力,降低水循環(huán)速度。高水位運(yùn)行使汽包內(nèi)水位幾乎淹沒分離器進(jìn)口管,當(dāng)汽水混合物切向進(jìn)入分離器進(jìn)口管時(shí),旋轉(zhuǎn)體的質(zhì)量隨著汽包水位的升高而增加,加速壓力降也隨之增加,使鍋爐水循環(huán)有效壓頭減少,循環(huán)流速降低。
(3)在爐膛負(fù)荷不變的情況下,嚴(yán)重高水位運(yùn)行增加分離阻力,使循環(huán)流速降低,減少產(chǎn)汽量并降低汽包壓力。
由于循環(huán)流化床鍋爐的大慣性和燃燒的穩(wěn)定性,在試驗(yàn)期間燃燒的擾動(dòng)可以忽略不計(jì),可以認(rèn)為主蒸汽流量和機(jī)組有功功率等參數(shù)的變化只與汽包水位的數(shù)值有關(guān)。上述試驗(yàn)驗(yàn)證了“降低汽包水位可以獲得無煤耗功率”的結(jié)論。
4新的電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對自動(dòng)調(diào)節(jié)指標(biāo)的要求
由于汽溫、汽壓、有功功率的自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)與機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有著密切的關(guān)系,新編的電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T 1492.2-2016《火力發(fā)電廠優(yōu)化控制系統(tǒng)技術(shù)導(dǎo)則第2部分:協(xié)調(diào)及汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)驗(yàn)收測試》提出了比DL/T 657-2006《火力發(fā)電廠模擬量控制系統(tǒng)驗(yàn)收測試規(guī)程》更嚴(yán)格的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)調(diào)節(jié)品質(zhì)指標(biāo)(見表4)。
5結(jié)論
(1)汽溫、汽壓、功率自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)提高與增加機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有著密切的關(guān)系,因此提倡將閉環(huán)優(yōu)化控制系統(tǒng)作為提高經(jīng)濟(jì)性的一個(gè)手段,并按照新編電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《火力發(fā)電廠優(yōu)化控制系統(tǒng)技術(shù)導(dǎo)則第2部分:協(xié)調(diào)及汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)驗(yàn)收測試》進(jìn)行驗(yàn)收。
(2)自動(dòng)控制系統(tǒng)對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的評(píng)估應(yīng)以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的方法實(shí)現(xiàn)。
(3)對于帶噴嘴節(jié)流調(diào)節(jié)的機(jī)組,采用閥點(diǎn)滑壓設(shè)定回路、對于無噴嘴全周進(jìn)汽機(jī)組,采用凝結(jié)水節(jié)流證明是有效的改進(jìn)經(jīng)濟(jì)性的手段。
(4)適當(dāng)降低亞臨界機(jī)組的汽包水位定值能夠獲得無煤耗功率。
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