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微污染水源凈水廠臭氧生物活性炭工藝設(shè)計(jì)

 楊清,顏炳魁,張瑩

 (天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院,天津300051)

摘要:隨著我國(guó)水環(huán)境污染的日趨嚴(yán)重,飲用水源受到污染的情況呈上升趨勢(shì)。如何對(duì)微污染水源進(jìn)行處理成為當(dāng)前給水處理中新的發(fā)展方向?偨Y(jié)西北某微污染水源凈水廠的工藝設(shè)計(jì),重點(diǎn)介紹臭氧生物活性炭]:藝的選型和相關(guān)參數(shù),并對(duì)其投資和運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行核算,總結(jié)臭氧生物活性炭工藝設(shè)計(jì)時(shí)的注意事項(xiàng)。

關(guān)鍵詞:微污染水;飲用水工藝;臭氧生物活性炭;投資;運(yùn)行費(fèi)用

中圖分類號(hào):x505 文章編號(hào):1004-4655( 2016) 02-0040-03

 隨著給水廠水源水質(zhì)污染的日益加劇以及人們對(duì)飲用水水質(zhì)的健康和安全提出更高要求,2006年12月29日由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委和衛(wèi)生部聯(lián)合發(fā)布了新的GB 5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,水質(zhì)指標(biāo)由原來的35項(xiàng)增加至106項(xiàng)。因此,獲得更加安全的高標(biāo)準(zhǔn)飲用水成為當(dāng)前給水處理中新的發(fā)展方向。以往常用的混凝、沉淀、過濾技術(shù)已經(jīng)不能滿足現(xiàn)狀水源水處理要求,強(qiáng)化預(yù)處理工藝、強(qiáng)化常規(guī)處理工藝和深度處理工藝是今后給水設(shè)計(jì)中的主要發(fā)展方向。其中臭氧一生物活性炭技術(shù)是深度處理工藝中非常有效的處理手段,已逐漸在新建、改建水廠中廣泛應(yīng)用。

1工程概況

 凈水廠遠(yuǎn)期規(guī)模10萬m3/d,一期按照5萬m3/d進(jìn)行設(shè)計(jì)。供水水源為水庫(kù)水,非汛期時(shí)水庫(kù)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)基本滿足GB 3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ類標(biāo)志,僅有衛(wèi)生學(xué)指標(biāo)、石油類、濁度指標(biāo)不滿足要求;而雨季和汛期時(shí)總氮、總磷也不滿足要求,屬于微污染水源。雨季時(shí)水庫(kù)水質(zhì)部分檢測(cè)指標(biāo)如表1所示。

 根據(jù)現(xiàn)狀水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果和周邊地表水水質(zhì)統(tǒng)計(jì)情況,本工程橫泉水庫(kù)水源的水質(zhì)存在有機(jī)物污染,其他指標(biāo)基本滿足地表水III類標(biāo)準(zhǔn),可作為集中供水水源。為保證出廠水水質(zhì)的全面達(dá)標(biāo),結(jié)合本工程實(shí)際情況和國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),供水處理工藝采用“預(yù)氧化(高錳酸鉀)+混凝沉淀+濾池+臭氧接觸池+活性炭濾池+消毒工藝”。水處理工藝流程框圖如圖1所示。

2常規(guī)處理工藝存在問題

 水庫(kù)來水經(jīng)過常規(guī)處理工藝:格柵除渣+混凝沉淀+砂慮+消毒。源水中的總磷、部分COD、

石油類以及大部分懸浮顆粒、衛(wèi)生學(xué)指標(biāo)都得到有效去除,基本能達(dá)到飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)水庫(kù)來水存在微污染(藻類繁殖、總氮、COD大幅提高等),常規(guī)處理工藝的去除效果有限、無法保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)時(shí),在常規(guī)處理工藝中增加強(qiáng)化預(yù)處理措施和增設(shè)深度處理工藝。

 強(qiáng)化預(yù)處理措施主要包括:在進(jìn)水井增設(shè)高錳酸鉀投加系統(tǒng),對(duì)藻類和微量有機(jī)物進(jìn)行氧化去除;在機(jī)械混合池增設(shè)粉末活性炭投加點(diǎn),在應(yīng)急情況下投加,吸附有機(jī)污染物;增設(shè)臭氧-生物活性炭工藝,確保出水水質(zhì)滿足飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

3臭氧-生物活性碳工藝設(shè)計(jì)

 微污染水源經(jīng)過常規(guī)處理后,部分有機(jī)物和大部分懸浮物已被去除,但是部分溶解性有機(jī)物還不能完全達(dá)到出水水質(zhì)要求,因此本工程增設(shè)臭氧一生物活性碳工藝保障出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

3.1工藝原理

 臭氧-生物活性炭技術(shù)一方面利用活性炭吸附去除經(jīng)臭氧氧化生成的低分子有機(jī)物,將O3還原為O2,減少臭氧釋出并增加供氧量;另一方面利用臭氧的供氧作用,在炭床中生長(zhǎng)繁殖大量好氧菌,被吸附的溶解性有機(jī)物作為微生物生命活動(dòng)的營(yíng)養(yǎng)源,通過生物降解得到去除。使活性炭對(duì)水中有機(jī)物的累積吸附大大超過等溫線所預(yù)計(jì)的吸附負(fù)荷,從而延長(zhǎng)活性炭的工作周期,減小運(yùn)行費(fèi)用。

3.2臭氧間設(shè)計(jì)

  土建規(guī)模:10萬m3/d,設(shè)備規(guī)模:5萬m3/d。采用空氣源臭氧發(fā)生器。車間尺寸為L(zhǎng)×B×H=11.3 m×10.4 m×5.4 m。主要設(shè)備包括氣源裝置、臭氧發(fā)生裝置、臭氧氣體輸送管道、冷卻系統(tǒng)等裝置。最大臭氧投加量3 mg/L。一期設(shè)置臭氧發(fā)生器2臺(tái)(1用1備),遠(yuǎn)期增加1臺(tái),單臺(tái)臭氧發(fā)生器的容量為7.5 kg/h。臭氧濃度≥25 g/m3。同時(shí)采用防爆型用電設(shè)備,臭氧間空氣換氣次數(shù)12次/h。

  綜合考慮臭氧投加量、廠址所在地純氧運(yùn)輸和存儲(chǔ)的難易程度等因素。同時(shí),注意臭氧間的防爆和通風(fēng)設(shè)置。臭氧乍間平面圖如圖2所示。

3.3臭氧接觸池設(shè)計(jì)

  土建和設(shè)備安裝規(guī)模均為5萬m3/d,數(shù)量1座,分2個(gè)系列。單個(gè)系列接觸池Lx B x H=14.5 m×3.4 m×6.4 m,有效水深5.7 m,布?xì)鈪^(qū)長(zhǎng)深比>4。臭氧最大投加量3 mg/L、接觸時(shí)間14.5 min。臭氧氣體通過3個(gè)布?xì)鈪^(qū)微孔曝氣盤進(jìn)行擴(kuò)散。每個(gè)曝氣區(qū)氣量比例:50%、25%、25%。臭氧接觸池全密閉,池內(nèi)水面與池內(nèi)頂保持0.5 m距離。三段接觸室串聯(lián)組成,出水端設(shè)置余臭氧監(jiān)測(cè)儀、尾氣破壞器和自動(dòng)氣壓安全閥。臭氧尾氣消除采用催化劑接觸催化破壞裝置。

 臭氧投加量通常為1.5~3.0 mg/L(水中余臭氧為0.2~0.4 mg/L),反應(yīng)時(shí)間一般≥10 min。為了保證對(duì)隱孢子蟲和賈第蟲的殺滅效果,CT值一般>4(CT值為一定的微生物殺滅率條件下,消毒劑的濃度C和接觸時(shí)間T的乘積CT值等于常數(shù))。臭氧接觸池為全封閉,方便檢修維護(hù)。所有與臭氧氣體或溶解水相接觸的管道均采用316L不銹鋼材質(zhì)。臭氧接觸池平面圖如圖3所示,剖面圖如圖4所示。

3.4活性炭濾池設(shè)計(jì)

 1)池型選擇。本單體是整個(gè)處理工藝的最終過濾工藝,采用下向流濾池。綜合考慮處理規(guī)模、土建精度要求、自動(dòng)化程度、運(yùn)行管理難易程度等因素,活性炭濾池采用“普通快濾池+氣水聯(lián)合反沖洗”型式。濾板采用“整澆濾板+長(zhǎng)柄濾頭”型式。

 2莊要設(shè)計(jì)參數(shù)。土建和設(shè)備規(guī)模均為5萬m3/d?傮w尺寸為L(zhǎng)×B×H= 53.05 m x 20.10m×7.5 m。共分4格,單排布置,單格過濾面積63 m3。活性炭濾池剖面圖如圖5、圖6所示。 

 活性炭濾池進(jìn)水濁度<1 NTU,采用總渠道配水,通過單格進(jìn)水電動(dòng)閘門控制。矩形指型槽配水,出水匯入出水總渠道,作為反沖洗水水源。設(shè)計(jì)炭床厚度2m,空床流速9.2 m/h,炭床接觸時(shí)間13.3 min。設(shè)計(jì)沖洗周期4d,先氣沖洗后水沖洗。氣沖洗強(qiáng)度采用15L/(m2.s),歷時(shí)3min,水沖洗強(qiáng)度采用11L/(m2.s),歷時(shí)10 min,初濾水排放時(shí)間20 min;钚蕴繛V料采用煤質(zhì)柱狀碳,直徑1.5 mm,不均勻系數(shù)≤1.4,水浸濕顆粒密度≤1.5g/cm3。底部承托層采用礫石分層級(jí)配,濾料高度0.1 m(粒徑3~6 mm);其上設(shè)石英砂層濾料,高度0.3 m(d10= 0.6~ 0.7 mm)。

4投資與運(yùn)行費(fèi)用

4.1工程總投資

 凈水廠總投資20 638.82萬元,其中一類費(fèi)15 393.66萬元,其他費(fèi)用3 609.88萬元,預(yù)備費(fèi)1520.28萬元,鋪底流動(dòng)資金1 15萬元。單位成本費(fèi)用2.10元/t;單位經(jīng)營(yíng)成本1.61元/t。

4.2臭氧活性炭工藝投資

投資概算匯總表如表2所示。

 經(jīng)計(jì)算得土建投資:2 082.11/5=416元/t。

4.3直接運(yùn)行費(fèi)用

 主要設(shè)備及電耗如表3所示。

 可得直接運(yùn)行成本:0.69元(kW.h)×5 538.4/50 000=0.076元/(t. d)。另外考慮炭損

耗因素(按每年補(bǔ)充10%活性炭考慮),每年補(bǔ)充量為50.4 m3(5 000元/m3),則更換活性炭成本:50.4×5 000/365/50 000=0.014元/(t . d)?梢姵粞跎锘钚蕴抗に囘\(yùn)行成本為0.09元/(t. d)。

5結(jié)語

 對(duì)于水源存在有機(jī)物污染風(fēng)險(xiǎn)的水廠,應(yīng)在常規(guī)處理工藝基礎(chǔ)上增加深度處理設(shè)施。在認(rèn)真分析水源污染物特性后,甄別出典型污染物,并確定處理工藝中的去除地點(diǎn)和方法,同時(shí)制訂好應(yīng)急處理措施,確保水質(zhì)時(shí)時(shí)達(dá)標(biāo)。

 通過對(duì)本工程的總結(jié)分析,臭氧-生物活性炭工藝在常規(guī)處理工藝基礎(chǔ)上增加的投資(416元/t)和運(yùn)行成本(0.09元/t)均較低,同時(shí)工藝穩(wěn)定性和可靠性較高。因此對(duì)于存在有機(jī)物污染風(fēng)險(xiǎn)的水廠,臭氧-生物活性炭工藝是較好的選擇,本工程設(shè)計(jì)參數(shù)可供相關(guān)設(shè)計(jì)人員參考。

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