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經(jīng)驗(yàn)介紹:提高裂解裝置輕烴加工能力的措施

    作者:鄭曉敏

    由于輕烴分子質(zhì)量小、氫含量高、直鏈烷烴比例大等特點(diǎn),裂解過(guò)程中主要進(jìn)行一次反應(yīng),很少或幾乎不參與二次反應(yīng)。因此輕烴作為一種優(yōu)秀的裂解原料,具有乙烯收率高、結(jié)焦量小、能耗低等優(yōu)勢(shì),這在乙烯行業(yè)中早已得到一致的認(rèn)同。

    大慶石化公司600 kt/a裂解裝置(E3裝置)由于靠近油田,油田采出的輕烴自然作為其主要原料之一。隨著2014年下半年國(guó)際油價(jià)持續(xù)走低,裂解裝置的運(yùn)行成本也隨之降低,因此提高E3裝置的輕烴投料量已成為增加裝置經(jīng)濟(jì)效益的最重要手段之一。

    但為了保證下游聚合裝置的運(yùn)行安全,乙烯產(chǎn)品中對(duì)C02質(zhì)量含量有很嚴(yán)格的限制,而裂解裝置普遍采用在堿洗塔中通過(guò)堿液吸收的方式來(lái)去除C02。油田輕烴中C02質(zhì)量含量很高,而E3裝置堿洗塔的C02處理能力有限(最大1 500 kg/t),因此堿洗塔成為制約裂解裝置提高輕烴處理能力的瓶頸。

1解決措施

為了解決上述問題,E3裝置提出了新增堿洗塔的方式來(lái)提高裝置的輕烴投料量。即在原堿洗塔(ET -3312)前新增一段堿洗塔(ET -3311),裂解氣先在ET -3311中進(jìn)行預(yù)處理,脫除部分C02后再進(jìn)入ET -3312進(jìn)行進(jìn)一步的吸收,具體見圖1。

2項(xiàng)目進(jìn)展及投用

    2014年4月2日新增堿洗塔開始施工;5月10日立塔;5月26日塔盤安裝;6月30日工藝配線;7月17日盲板加裝完畢;7月27日工藝管線吹掃結(jié)束;7月28日水循環(huán);7月29日儀表安裝調(diào)試結(jié)束;7月30日拆除盲板,氮?dú)庵脫Q合格;7月31日實(shí)氣置換;8月1日新增堿洗塔補(bǔ)水配堿,建立循環(huán)后系統(tǒng)投用。

3  系統(tǒng)優(yōu)化及調(diào)整

    ET -3311投用后,在堿洗系統(tǒng)進(jìn)料量不變的情況下( 260  t/h),堿循環(huán)量從45 t/h逐漸提高至80 t/h,輕烴投料量從20 t/h逐漸提高至35 t/h。為了增加堿利用率,ET -3312去往廢堿系統(tǒng)的閥門關(guān)閉,通過(guò)ET -3311下部的弱堿泵出口將原來(lái)去往廢堿系統(tǒng)的堿液(質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%左右)送往ET -3311堿循環(huán)泵的入口,再次利用后以廢堿形式從ET -3311底部排出。堿洗系統(tǒng)需要不斷注入新鮮堿維持濃度梯度,在輕烴投料量(35 t/h以下)和堿洗進(jìn)料濃度較低(2 000 kg/t以下)時(shí),ET -3311不注新鮮堿,只向ET -3312上部的強(qiáng)堿段注入新鮮堿,且新鮮堿注入量維持不變。

隨著輕烴投料量的進(jìn)一步提高(35 t/h以上),ET -3312廢堿再次利用來(lái)提高堿洗系統(tǒng)C02吸收量的方式已不能滿足要求。在原ET -3312廢堿仍然全部送人ET -3311的基礎(chǔ)上,ET -3311配注新鮮堿,新鮮堿在ET -3311/3312注堿量配比見表1。

4  系統(tǒng)優(yōu)化及調(diào)整

    經(jīng)過(guò)上述調(diào)整和優(yōu)化,E3裝置在輕烴投料量、C02處理能力、廢堿排放濃度、堿單耗、乙烯收率及產(chǎn)量均有大幅度改善。

    (1)輕烴投料量大幅提高。從圖2可以看出,新增堿洗塔投用后,輕烴投料量從20 t/h提高至53 t/h。

(2)堿洗系統(tǒng)C02處理能力大幅提高。從圖3可以看出,新增堿洗塔投用后,在堿洗系統(tǒng)進(jìn)料量不變的情況下(260 t/h),C02質(zhì)量濃度從1 500 kg/t提高至3 800 kg/t,堿洗系統(tǒng)的C02處理能力從0.4t/h提高至1t/h。

    (3)廢堿濃度和堿單耗降低。新增堿洗塔的投用實(shí)現(xiàn)了原堿洗塔廢堿液的再次利用,廢堿濃度和堿單耗大幅降低,新增堿洗塔投用后,廢堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)從2.9 %降低至2.3%;堿單耗從67. 18 kg/t降低至49. 28 kg/t。廢堿濃度降低有利于減輕下游廢堿處理裝置的運(yùn)行壓力,堿單耗降低有利于降低生產(chǎn)成本,提高裝置的經(jīng)濟(jì)效益。

(4)乙烯收率提高,裝置能耗降低。由于E3裝置裂解爐進(jìn)料采取輕烴和碳四混兌的方式,在裂解爐總進(jìn)料量不變的情況下,提高輕烴量碳四量即會(huì)相應(yīng)降低。從圖4可以看出,新增堿洗塔投用后,乙烯收率從31. 3%提高至32. 0%,在裂解爐總進(jìn)料量不變的情況下(292 t/h),乙烯產(chǎn)量增加2 t/h。

5結(jié)論

    通過(guò)在堿洗塔前新增一段堿洗塔,并對(duì)新增堿洗塔的操作進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化后,E3裝置的輕烴投料量從20 t/h提高至53 t/h,乙烯收率從31. 3%提高至32. 0%;堿洗塔C02處理能力從1500 kg/t提高至3 800 kg/t;廢堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)從2.9%降低至2.3%;堿單耗從67.18 kg/t降低至49. 28 kg/t。

碳四的加工效益為1 033. 83元/t,輕烴的加工效益為1144. 07元/t,輕烴比碳四的加工效益高110. 24元/t,項(xiàng)目實(shí)施后輕烴投料量提高792 t/d,在總投料量不變的情況下,碳四投料量相應(yīng)降低480 t/d,每年可增加效益1 763.8萬(wàn)元。從2014年9月系統(tǒng)穩(wěn)定開始,截至年底新增堿洗塔的投用約為E3裝置增加直接經(jīng)濟(jì)效益803萬(wàn)元。

6摘要:

通過(guò)新增堿洗塔的投用和操作優(yōu)化,600 kUa裂解裝置的輕烴投料量從20 t/h提高至53 Uh、乙烯收率從31.3%提高至32.0%;堿洗塔C02處理能力從l  500×10“提高至3 800×10“;廢堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)從2.9%降低至2.3%;堿單耗從67. 18 kg/t降低至49.28 kg/t。

 

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