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王 輝,樂(lè)金朝
(鄭州大學(xué)環(huán)境與水利學(xué)院,河南 鄭州 450001)
[摘要]針對(duì)某工程預(yù)應(yīng)力管樁在抗拔靜載試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的破壞現(xiàn)象,從現(xiàn)場(chǎng)工程地質(zhì)條件、試驗(yàn)方法及試驗(yàn)過(guò)程等方面深入分析破壞原因,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況提出相應(yīng)處理措施后,試樁結(jié)果理想節(jié)省了造價(jià),縮短了工期。
[關(guān)鍵詞]預(yù)應(yīng)力;預(yù)應(yīng)力混凝土;管樁;抗拔樁;靜載試驗(yàn);承載力
[中圖分類(lèi)號(hào)]TU757.4[文章編號(hào)]1002-8498(2016)09-0074-03
預(yù)應(yīng)力管樁具有構(gòu)件質(zhì)量可靠、樁身強(qiáng)度高、耐錘擊,且施工快捷、造價(jià)相對(duì)較低等特點(diǎn),因此其作為抗拔樁在工程中應(yīng)用日益增多。閻懷文分析了預(yù)應(yīng)力混凝土管樁在抗拔荷載作用下的受荷機(jī)理及軸力計(jì)算方法,得出預(yù)應(yīng)力管樁完全可以作抗拔樁,起到抗拔和抗浮的作用。天津大學(xué)通過(guò)試驗(yàn)量化分析了將預(yù)應(yīng)力管樁作為抗拔結(jié)構(gòu)時(shí)的端板、墩頭、焊縫及樁身的抗拔性能及破壞形式,通過(guò)理論分析提出了管樁用作抗拔樁設(shè)計(jì)的基本原則和控制節(jié)點(diǎn)。經(jīng)大量工程經(jīng)驗(yàn)表明,采用預(yù)應(yīng)力管樁作為抗拔樁其綜合造價(jià)比鉆孔灌注樁節(jié)省20%~40%,因而大量的軟土地層中也選用預(yù)應(yīng)力管樁作為抗拔樁。朱陸明研究分析了預(yù)應(yīng)力管樁抗拔作用破壞的原因,并提出了抗拔設(shè)計(jì)施工工藝等控制措施。但是,對(duì)我國(guó)東部沿海地區(qū)的海相軟土而言,使用預(yù)應(yīng)力管樁作為抗拔樁存在飽和砂土液化的現(xiàn)象,使預(yù)應(yīng)力管樁抗拔承載力大大減小,這將直接影響到其承載力的確定,進(jìn)而影響工程安全。本文以某工程預(yù)應(yīng)力管樁抗拔靜載試驗(yàn)中出現(xiàn)的破壞現(xiàn)象為例,詳細(xì)分析成因并提出相應(yīng)對(duì)策。
1 工程概況及場(chǎng)地地質(zhì)條件
本工程位于浙江東部沿海某新區(qū),由7棟高層商務(wù)辦公樓組成。項(xiàng)目主體部分采用鉆孔灌注樁作為承壓樁,在純地下室部位采用預(yù)應(yīng)力管樁作為抗拔樁。根據(jù)勘察資料,場(chǎng)地地層主要為第四系海相及河流相沉積物,各土層力學(xué)參數(shù)如表1所示。軟土層由③1層淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、④1層淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土組成,其中③1層層底埋深27. 50~ 31. 10m,④,層層底埋深42.40~ 46.00m。該軟土層均呈流塑狀態(tài),具有含水量高、孔隙比大、壓縮性高、抗剪強(qiáng)度低、靈敏度高、低滲透性等工程特性,長(zhǎng)期受水浸泡,土質(zhì)極差,稍受外力作用就會(huì)發(fā)生擾動(dòng)、變形,且強(qiáng)度顯著下降。
2抗拔靜載試驗(yàn)
2.1試驗(yàn)方法
采用慢速維持荷載法,逐級(jí)等量加載。每級(jí)加載量取單樁豎向極限承載力的1/10,第1級(jí)加載取加載分級(jí)值的2倍。每級(jí)荷載施加后按第5,15,30,45,60min測(cè)讀樁頂位移量,此后每隔30min測(cè)讀1次。當(dāng)每1h內(nèi)樁頂位移量不超過(guò)0.1mm,并連續(xù)出現(xiàn)2次(從分級(jí)荷載施加后第30min開(kāi)始,按1. 5h連續(xù)3次每30min的位移觀測(cè)值計(jì)算),則認(rèn)為位移已趨穩(wěn)定,即可進(jìn)行下一級(jí)加載。加載裝置如圖1所示。在抗拔靜載試驗(yàn)前,對(duì)3根樁進(jìn)行低應(yīng)變檢測(cè),判斷樁身的完整性,根據(jù)實(shí)測(cè)曲線分析,3根樁均無(wú)明顯缺陷。
2.2試驗(yàn)樁
試驗(yàn)樁為3根AB型號(hào)預(yù)應(yīng)力管樁(1號(hào)為PC600 AB-110-6、12a,2號(hào)為PC 600 AB-110-6、11a,3號(hào)為PC 600 AB-110-6、11a),樁徑均為600mm,1號(hào)樁長(zhǎng)18m,2,3號(hào)樁長(zhǎng)17m,3根樁頂位于自然地面下約20mm,持力層均為2~3層砂質(zhì)粉土。計(jì)算單樁豎向抗拔承載力特征值為540kN,靜載試樁抗拔最大加載荷載為1100kN。
施工中對(duì)填芯、焊縫的連接強(qiáng)度等進(jìn)行了嚴(yán)格控制,樁端全截面進(jìn)持力層>1. 2m,各節(jié)樁之間焊縫連續(xù)飽滿,冷卻時(shí)間> 10min,填芯長(zhǎng)度6m,抗拔鋼筋錨固長(zhǎng)度≥(40d +500) mm(d為抗拔鋼筋直徑)。樁頭填芯混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C40,摻微膨脹劑,填芯前對(duì)管樁內(nèi)壁進(jìn)行鑿毛、清洗等界面處理以增加黏結(jié)力,且管樁樁頂按規(guī)范要求沿管樁圓周均勻設(shè)置6422鋼筋,沉樁采用型號(hào)為DD83-8. 3T的柴油錘擊打樁機(jī),3樁垂直度偏差≤0.3%。
2.3試驗(yàn)結(jié)果
各樁的荷載-位移曲線如圖2所示。從圖中可知,當(dāng)1號(hào)樁荷載施加到550kN并穩(wěn)定后,上拔位移為10. 90mm。當(dāng)荷載為660kN時(shí),該樁上拔量急劇增加,超過(guò)90mm且上拔增量超過(guò)前級(jí)荷載的5倍。因此,取前一級(jí)荷載( 550kN)作為該樁的單樁豎向極限承載力建議值。當(dāng)2號(hào)樁荷載施加到550kN并穩(wěn)定后,其上拔位移為16. 78 mm。當(dāng)荷載增至660kN時(shí),其上拔量急劇增加,超過(guò)100mm且上拔增量超過(guò)前級(jí)荷載的5倍。因此,單樁豎向極限承載力建議值也取前級(jí)荷載( 550kN)。當(dāng)3號(hào)樁加載至1100kN,上拔量達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)后,停止加載,其對(duì)應(yīng)的上拔量為4. 97mm,卸載后測(cè)得回彈量為1.15 mm,回彈率為24. 0%,則該樁的單樁豎向極限承載力建議值取為1100kN。對(duì)比3根樁的荷載-位移曲線并結(jié)合其承載力設(shè)計(jì)值可知,只有3號(hào)樁的抗拔承載力滿足要求。此外,通過(guò)觀察可知在試驗(yàn)過(guò)程中1,2號(hào)樁均被明顯拔出,可以認(rèn)為達(dá)到破壞狀態(tài),但通過(guò)低應(yīng)變檢測(cè)可知3根樁樁身完整,均無(wú)明顯缺陷。
3原因分析與對(duì)策
3.1原因分析
本次試驗(yàn)樁身范圍內(nèi)為稍密到密實(shí)的砂質(zhì)粉土,根據(jù)土性、密實(shí)程度及原位的靜力觸探指標(biāo)等綜合判斷,巖土勘察報(bào)告提供的樁側(cè)摩阻力值是合理的?拱蜗禂(shù)取值為0.7亦能滿足規(guī)范的取值要求。本工程抗拔樁有效樁長(zhǎng)僅為12m,樁長(zhǎng)較短,根據(jù)已有工程實(shí)踐,存在短樁抗拔樁抗拔系數(shù)略偏小的現(xiàn)象,但不至于造成本次試樁如此大的差距。
試樁場(chǎng)地地下水位高,尤其是施工期間恰逢雨季,樁埋深較淺,試樁地層①2層黏質(zhì)粉土呈飽和松散狀,②層砂質(zhì)粉土呈飽和稍密~密實(shí)狀不等,上述粉土具有原位結(jié)構(gòu)性,滲透性為一般至偏好。但是,試樁施工時(shí)采用較重錘高落距錘擊工藝,且單樁錘擊數(shù)分別為621,512,553擊不等,在重錘反復(fù)的振動(dòng)荷載作用下,破壞了粉土原位結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,對(duì)樁周粉土產(chǎn)生工程振動(dòng)液化,管樁底端(開(kāi)口樁靴)處未能產(chǎn)生有效“土塞”效應(yīng),導(dǎo)致樁側(cè)摩阻大幅降低且在較短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù),進(jìn)而影響抗拔承載力。
3.2對(duì)策
1)在場(chǎng)地適當(dāng)位置另行增設(shè)3根抗拔樁進(jìn)行靜載試驗(yàn),試樁施工采取合理的施工方法。采用靜壓法施工對(duì)于減小土體的擾動(dòng)有好處,但考慮本場(chǎng)地砂性土較厚,靜壓施工難度較大,本工程仍采用錘擊法施工,且采用穿透條件更好的鋼樁靴,減小樁的錘擊數(shù)及對(duì)土體的擾動(dòng),同時(shí)采用合適的錘墊,減少對(duì)樁身的影響。在另行增設(shè)的至少3組靜力抗拔試樁周邊各增補(bǔ)1個(gè)雙橋靜力觸探孔測(cè)試;在已完成1,2,3號(hào)抗拔試樁周?chē)髟鲅a(bǔ)2個(gè)雙橋靜力觸探測(cè)試,雙橋靜力觸探測(cè)試前應(yīng)做好事先率定。
2)調(diào)整預(yù)應(yīng)力管樁的型號(hào)。本場(chǎng)地砂層較厚,試樁錘擊數(shù)普遍超過(guò)500擊,為提高樁身強(qiáng)度,減小錘擊對(duì)樁身影響,將當(dāng)前預(yù)應(yīng)力混凝土管樁( PC)調(diào)整為預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁
( PHC)。
3)需考慮抗拔系數(shù)折減。詳勘資料提供的①2層、②層粉土基樁抗拔系數(shù)0.7稍偏大,本工程抗拔樁有效樁長(zhǎng)僅為12m,樁長(zhǎng)較短。根據(jù)已有工程實(shí)踐,存在短樁效應(yīng),抗拔系數(shù)取0. 65,計(jì)算單樁豎向抗拔承載力特征值為500kN,靜載試樁抗拔最大加載荷載1000kN。
4)試樁施工前及施工過(guò)程中應(yīng)排除試樁附近地面的積水,且在試樁附近自然地面以下10m采取井點(diǎn)降水,以消散孔隙水壓力。試樁抗拔承載力靜載試驗(yàn)的休止期≥28d。
4 結(jié)語(yǔ)
本項(xiàng)目采取了上述對(duì)策后,沉樁完成后休止30d,重新進(jìn)行靜載抗拔試驗(yàn),試樁結(jié)果較為理想,單樁豎向極限承載力均達(dá)到1000kN,為工程節(jié)省了造價(jià),縮短了工期。
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