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烯烴催化裂解裝置反應(yīng)進料系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)化

 時海濤*

 (中國石化工程建設(shè)有限公司,北京100101)

摘要:通過挖掘現(xiàn)有烯烴催化裂解技術(shù)在節(jié)能方面的潛力,提出了一種反應(yīng)進料先氣化,再作為膨脹機工質(zhì)做功,從而降低能耗的反應(yīng)進料系統(tǒng)。通過工程實例,對比現(xiàn)有技術(shù)方案和改進方案,證明改進方案可達(dá)到降低裝置能耗,節(jié)省操作費用的效果,同時不影響預(yù)加氫反應(yīng)和催化裂解反應(yīng)。

關(guān)鍵詞:烯烴催化裂解;進料系統(tǒng);節(jié)能優(yōu)化;膨脹機

中圖分類號:TQ211  文章編號:0253 - 4320( 2016) 04 - 0146 - 04

 DOI:10. 16606/j. cnki. issn 0253 - 4320. 2016. 04. 036

1技術(shù)背景

 烯烴催化裂解技術(shù)是利用乙烯裝置、MTO裝置或煉油裝置副產(chǎn)的碳四及更重組分作為原料,在催化劑作用下,催化裂解原料中所含的烯烴,獲得輕分子烯烴丙烯和乙烯的一種方法。為避免原料中夾帶的二烯烴、炔烴等在催化裂解反應(yīng)器內(nèi)積碳,造成催化劑失活、反應(yīng)周期縮短,及副反應(yīng)增多、反應(yīng)選擇性下降,通常設(shè)置反應(yīng)進料預(yù)加氫反應(yīng)器,去除二烯烴、炔烴等有害組分。

該技術(shù)的典型工藝如圖1所示。原料經(jīng)預(yù)加氫單元,去除二烯烴、炔烴等有害組分后,經(jīng)減壓閥減壓,再經(jīng)氣化單元被加熱氣化后,進入催化裂解反應(yīng)單元,原料中的碳四及更重烯烴轉(zhuǎn)化為丙烯、乙烯。

分析圖1所示流程可知,上述流程中各設(shè)備操作條件(操作壓力、操作溫度、介質(zhì)相態(tài)等)由預(yù)加氫反應(yīng)和催化裂解反應(yīng)的條件決定。預(yù)加氫反應(yīng)為液相的選擇性加氫反應(yīng),反應(yīng)起始溫度較低,操作壓力較高,進料中烴類呈液相,少量氫氣呈氣相,反應(yīng)后氫氣大部分被消耗,剩余氫氣溶解在液相烴類中,故反應(yīng)產(chǎn)物呈液相。催化裂解反應(yīng)則是氣相且分子數(shù)增多的反應(yīng),故反應(yīng)壓力較低,而反應(yīng)溫度較高。因此反應(yīng)進料系統(tǒng)的作用是將壓力較高的液相加氫產(chǎn)物轉(zhuǎn)變?yōu)閴毫^低的氣相催化裂解反應(yīng)進料,即此部分要實現(xiàn)2步操作:①降壓;②氣化。  

而從節(jié)能角度分析,上述流程采用了如反應(yīng)進出料換熱等節(jié)能措施,能量的利用似已較為充分,若要進一步挖掘節(jié)能潛力,在不改變反應(yīng)條件的前提下,如何利用好2個反應(yīng)之間的壓力差,成為節(jié)能優(yōu)化的突破口。

  膨脹機是使氣體膨脹做功,同時產(chǎn)生冷量的機器。主要用于節(jié)能和制取冷量。國外的石化工藝技術(shù)專利商和透平膨脹機專業(yè)制造廠,均將余壓、廢熱的能量回收作為一個方向加以研究、開發(fā)和推廣應(yīng)用。這些應(yīng)用實踐為回收余壓以降低能耗開辟了道路。

 綜上所述,開發(fā)一種反應(yīng)進料流程,利用膨脹機代替減壓閥減壓,回收物料的壓力勢能,是本文中的主旨。

2改進方案

 在不改變反應(yīng)進料系統(tǒng)操作目的(即降壓和氣化)的前提下,為利用膨脹機實現(xiàn)裝置的進一步節(jié)能,提出了改進的烯烴催化裂解反應(yīng)進料系統(tǒng)及方法。采取先將預(yù)加氫反應(yīng)出料加熱氣化,再用作膨脹機工質(zhì)驅(qū)動機泵的方法,代替?zhèn)鹘y(tǒng)流程先減壓再氣化的方法,利用預(yù)加氫反應(yīng)出料的壓力勢能做功,達(dá)到降低能耗,節(jié)省操作費用的目的。

這種烯烴催化裂解反應(yīng)系統(tǒng)如圖2所示。預(yù)加氫反應(yīng)出料不減壓直接被加熱氣化,氣化后經(jīng)膨脹機減壓至催化裂解反應(yīng)所需壓力。膨脹機通過軸承與機泵相連,軸承還連接電機或透平。膨脹機輸出功率與機泵需要功率相比,不足部分由電機或透平提供,此電機或透平在膨脹機無工質(zhì)時還充當(dāng)開工動力來源。

3工程實例

 下面結(jié)合某烯烴催化裂解裝置實例,說明本文中所述改進方法的實施方案及效果。

 某工程項目烯烴催化裂解裝置原工藝包采用如圖1所示流程:自上游來的原料(F-1)在預(yù)加氫進出料換熱器1與加氫反應(yīng)出料換熱冷卻,再經(jīng)預(yù)加氫冷卻器2冷卻至40℃,與氫氣(F-2)混合進入預(yù)加氫反應(yīng)器3。預(yù)加氫反應(yīng)器的操作壓力為2.9 M Pa,反應(yīng)溫升為9℃。預(yù)加氫反應(yīng)器出口物料,一部分經(jīng)預(yù)加氫循環(huán)泵4升壓,返回至預(yù)加氫冷卻器2,作為預(yù)加氫循環(huán)物料;一部分經(jīng)預(yù)加氫進出料換熱器1與原料(F-1)換熱升溫,作為預(yù)加氫反應(yīng)出料(F-3)送至下游。預(yù)加氫反應(yīng)出料(F-3)經(jīng)減壓閥5減壓后,送至催化裂解進料氣化罐6,減壓閥上游操作壓力為2. 69MPa,操作溫度為130℃,閥出口壓力為0. 49MPa,催化裂解進料緩沖罐的操作壓力為0. 49MPa,操作溫度為89℃。預(yù)加氫反應(yīng)出料在進料氣化器7被加熱氣化后,氣相再經(jīng)進料過熱器8加熱至104℃。過熱的預(yù)加氫反應(yīng)出料F_5在催化裂解反應(yīng)進出料換熱器10與催化裂解反應(yīng)器出料換熱升溫,再經(jīng)進料加熱器11被加熱至反應(yīng)溫度后,進入催化裂解反應(yīng)器12。進料加熱器操作壓力0. 32 M Pa,物料側(cè)出口溫度為575℃;催化裂解反應(yīng)器操作壓力0. 07MPa,反應(yīng)溫度為575℃。催化裂解反應(yīng)器出料與預(yù)加氫反應(yīng)出料(F-5)換熱后,再經(jīng)催化裂解反應(yīng)出料冷卻器冷卻至40℃,作為烯烴催化裂解反應(yīng)出料(F -6)送至下游分離單元。

 應(yīng)用上述改進方法,采用如圖2所示流程。預(yù)加氫反應(yīng)出料(F-3)在進料氣化器7被加熱氣化,氣相(F -4’)進入膨脹機9作為工質(zhì)做功,驅(qū)動機泵。膨脹機以氣化后的預(yù)加氫反應(yīng)出料為工質(zhì),預(yù)加氫反應(yīng)出料在膨脹機內(nèi)做功減壓并氣化。其他各步驟參數(shù)與原工藝包方案相同,綜合考慮管道阻力降等,確定預(yù)加氫反應(yīng)出料在膨脹機做功減壓后壓力為0. 36 M Pa。

4改進效果

采用通用的流程模擬軟件,對原方案及改進方案進行了模擬,并對反應(yīng)進料系統(tǒng)的能耗及操作費用進行了核算。原工藝包各物流組成見表1;反應(yīng)進料系統(tǒng)公用工程消耗、綜合能耗及操作費用核算見表2。改進方案各物流組成見表3,反應(yīng)進料制備系統(tǒng)公用工程消耗,綜合能耗及操作費用核算見表4。

 對比表1、表3結(jié)果可知,改進方法既不會改變預(yù)加氫操作條件,也不會改變催化裂解進料條件,僅在預(yù)加氫與催化裂解之間的反應(yīng)進料制備過程中,物料的溫度、壓力及相態(tài)有所改變。

 對比表2、表4結(jié)果可知,改進方法單位時間能耗可比原方案減少44.15 kg標(biāo)油;單位時間操作費用可降低236.4元,按年操作8 000 h計,每年可節(jié)省操作成本189. 12萬元。因增設(shè)膨脹機及進料氣化器等設(shè)備壁厚增加所產(chǎn)生的投資增量也可在短時間內(nèi)收回。

5討論

 根據(jù)烯烴催化裂解裝置特點,即預(yù)加氫反應(yīng)壓力高、溫度低且為液相反應(yīng),而催化裂解反應(yīng)壓力低、溫度高且為氣相反應(yīng),順勢而為,采取先將反應(yīng)物料氣化再用作膨脹機工質(zhì)的方法,回收物料的壓勢能,達(dá)到了節(jié)能降費的目的。

 改進方法的實施效果受到多種因素的影響,這些因素大體可分為2類,一類影響節(jié)能效果,另一類則影響降費效果。

 (1)影響節(jié)能效果的因素。根據(jù)上述工程實例,原工藝方案反應(yīng)進料系統(tǒng)的能耗為進料氣化器和進料過熱器的蒸汽消耗;改進方案的能耗為進料氣化器的蒸汽消耗,同時膨脹機回收電能。比較2種方案,改進方案的蒸汽總耗量略有增加,但是卻能回收一定量的電能。因此改進方案的節(jié)能效果由回收電量與蒸汽消耗增加量的差值決定。蒸汽消耗量增加是由氣化壓力的提高造成的,而回收電量則取決于膨脹機進出口壓差。因此,兩者從根本上說是由預(yù)加氫反應(yīng)壓力和催化裂解反應(yīng)壓力決定的。對于本裝置來說,反應(yīng)是最為關(guān)鍵的,反應(yīng)操作條件首先被確定,其他設(shè)備操作條件乃至工藝流程,都要圍繞反應(yīng)來設(shè)計。因此,一旦反應(yīng)操作條件確定,則改進方案的最大節(jié)能效果就已確定。而改進方案的實際節(jié)能效果由膨脹機進出口壓差占兩反應(yīng)壓力差的比值決定,比值越接近1,即膨脹機進出口壓差越接近兩反應(yīng)壓力差,節(jié)能效果越好。也就是說,盡量降低預(yù)加氫反應(yīng)器至催化裂解反應(yīng)器之間的設(shè)備及管路壓降,有利于取得更好的節(jié)能效果。具體的工程措施包括:選擇低壓降換熱器,采用低催化劑床層壓降反應(yīng)器及優(yōu)化設(shè)備布置,盡量減少管線長度等。

 (2)影響降費效果的因素。當(dāng)膨脹機進出口壓差確定后,改進方案的降費效果則由當(dāng)?shù)氐碾姾驼羝膬r格決定。因此,改進方案更適合那些電價貴而蒸汽價格便宜的企業(yè)。當(dāng)不同品位(壓力)的蒸汽價格不同時,則還需考慮蒸汽價差對降費效果的影響。對于本文中的實例,當(dāng)?shù)蛪赫羝麅r格降為150元/t,而中壓蒸汽價格仍為200元/t時,原方案單位時間操作費用降為715. 35元/h,低于改進方案費用,即改進方案無降費效果,但節(jié)能效果依舊。

6結(jié)語

 通過挖掘現(xiàn)有烯烴催化裂解技術(shù)的節(jié)能潛力,提出了改進工藝流程,達(dá)到了如下效果。

 (1)降低裝置能耗

 通過將預(yù)加氫反應(yīng)出料在較高壓力下氣化,用作膨脹機工質(zhì)驅(qū)動機泵,回收利用物料的壓力勢能,全部或部分替代機泵所需蒸汽或電,從而降低裝置能耗。

 (2)減少操作費用

 本文中所述方法與傳統(tǒng)方法相比,由于總體公用工程消耗量降低,裝置操作費用可明顯減少;新增膨脹機及催化裂解進料氣化罐等部分設(shè)備設(shè)計條件提高所增加的投資,可在較短時間內(nèi)回收,改進方案經(jīng)濟效益明顯。

 (3)不影響預(yù)加氫反應(yīng)和催化裂解反應(yīng)

 本文中所述方法不需改變預(yù)加氫反應(yīng)和催化裂解反應(yīng)操作條件,對兩者無影響。

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