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劉峻嶺 凌云飛 田季林 王晶 張復(fù)興
(1.齊齊哈爾軌道交通裝備有限責(zé)任公司;2.武漢市機(jī)械工藝研究所有限公司)
摘要 分析了新型重載鐵路貨車搖枕的結(jié)構(gòu)特點和工藝設(shè)計要點,根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)條件制定了生產(chǎn)工藝,并應(yīng)用華鑄CAE軟件對搖枕充型和凝固過程的流場、溫度場進(jìn)行了模擬分析,預(yù)測了鑄造搖枕縮孔、縮松缺陷,優(yōu)化了鑄件鑄造工藝,實現(xiàn)了工藝完整性,使搖枕一次試制成功,縮短了試制周期。
關(guān)鍵詞搖枕;鑄造工藝;數(shù)值模擬
搖枕是鐵路貨車最為關(guān)鍵的受力部件,其制造品質(zhì)對鐵路貨車的正常運行和行車安全起著重要作用,為此在搖枕生產(chǎn)過程中采用鑄造數(shù)值模擬技術(shù),可以根據(jù)模擬結(jié)果優(yōu)化鑄造工藝,在保障鑄件品質(zhì)、縮短制造周期的前提下,獲得最優(yōu)的鑄造工藝方案。
1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點
搖枕外形尺寸為2 480 mm×550 mm×440 mm,壁厚為17~40 mm,凈質(zhì)量為(760±16) kg,壁厚不均勻,內(nèi)腔結(jié)構(gòu)復(fù)雜(見圖1)。搖枕總長接近2.5 m,增加了翹曲傾向性,同時線收縮不易控制,關(guān)鍵的軸距尺寸參數(shù)不易確定。
為滿足承重要求,在內(nèi)腔設(shè)置了多道拉筋,且拉筋上設(shè)置了8個工藝孔。該產(chǎn)品中心圓盤處壁厚超過臨近壁厚,達(dá)到了35 mm,且與側(cè)壁及內(nèi)腔拉筋相連,在該處存在分散熱節(jié)。
2產(chǎn)品鑄造工藝方案
采用酯硬化水玻璃砂造型,水平分型,平作平澆,材質(zhì)為AAR M201 B+級鋼,根據(jù)材質(zhì)及不同的部位結(jié)構(gòu)特點,鑄造收縮率在1.7%~2.o%之間選取。因為鑄件結(jié)構(gòu)復(fù)雜,熱節(jié)分散,采用整體同時凝固結(jié)合局部順序凝固的工藝方案,可實現(xiàn)鑄件整體同時凝固,冒口部位順序凝固。
由于鑄件心盤部位壁厚超出臨界壁厚,且存在分散熱節(jié),因此在該處設(shè)置4個明冒口,其他熱節(jié)部位同時設(shè)置相應(yīng)冒口進(jìn)行補縮。為避免斜楔部位的下托板成型不良,設(shè)置相應(yīng)排氣針。采用開放式澆注系統(tǒng),鋼水由兩端同時引入,實現(xiàn)鋼水平穩(wěn)、快速充型。鋼水采用漏包澆注,經(jīng)澆口杯注入直澆道,過橋跨度(澆口距)為2 560 mm(見圖2)。
3采用數(shù)值模擬技術(shù)進(jìn)行工藝驗證
3.1三維實體建模及網(wǎng)格劃分
采用P,o/E三維設(shè)計軟件構(gòu)建實體模型,首先構(gòu)建產(chǎn)品模型,其后在產(chǎn)品模型的基礎(chǔ)上加入工藝設(shè)計的參數(shù),增加澆注系統(tǒng)、冒口、排氣針、加工量等,構(gòu)成鑄造三維模型(見圖3)。
3.2網(wǎng)格剖分
采用華鑄CAE軟件進(jìn)行網(wǎng)格剖分,為了保證計算精度和計算速度,對鑄件、澆注系統(tǒng)、冒口等采用相同的網(wǎng)格尺寸(7 mm),剖分結(jié)果見圖4。
3.3工藝參數(shù)設(shè)定
在軟件數(shù)據(jù)庫中選取與AAR M201 B+級鋼材質(zhì)極為相近的鋼種,其化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)為:0.28%~0.32%的C,0.7%~0.9%的Mn,0.20%~0. 35%的Si,P、S含量為0.04%,其余為Fe。
鑄型溫度設(shè)置為20。C,澆注溫度為1 580℃,澆注時間設(shè)定為30~35 s。
3.4 澆注過程的流場模擬
流場可以看到充填過程中金屬液的溫度變化,以及充型過程中產(chǎn)生的缺陷。圖5為搖枕澆注過程中的流場模擬。從模擬結(jié)果可以看出,充型約25%時,兩側(cè)鋼水開始交匯,此時液面處于不平穩(wěn)狀態(tài)。隨著充型過程的進(jìn)行,在重力和粘性力的控制下充型逐漸趨于穩(wěn)定,充型接近50%時,液面穩(wěn)定,充型平穩(wěn)。
3.5凝固次序與色溫模擬
圖6是鑄件的凝固次序模擬圖?梢钥闯,搖枕心盤和旁承部位因為與內(nèi)腔的拉筋和側(cè)壁交接,因此存在較大的熱節(jié),凝固時間較晚,此兩處設(shè)置冒口,有效實現(xiàn)了對該區(qū)域的補縮,降低了鑄件的縮松傾向。
圖7是鑄件的色溫模擬圖。通過對搖枕凝固過程的模擬,可以觀察到不同的凝固時間及鑄件各個部位的溫度差異。搖枕的心盤部位和旁承部位,屬于最后凝固的區(qū)域,此區(qū)域相應(yīng)設(shè)置了冒口補縮,證明工藝設(shè)計的合理性。但搖枕心盤下面的側(cè)墻和內(nèi)腔拉筋的根部凝固時間相對較長,易產(chǎn)生鑄造缺陷,因此應(yīng)在這些部位增設(shè)冷鐵,提高過冷度,有利于鑄件的凝固和收縮。
3.6定量縮孔模擬分析
圖8是定量縮孔分析結(jié)果?梢钥闯,心盤4個冒口根部縮孔和縮松傾向很大,旁承部位冒口根部的縮孔和縮松不影響鑄件母體,內(nèi)腔拉筋的根部存在縮孔和縮松,斜楔部位的排氣針根部以及內(nèi)澆道的根部存在縮孔和縮孔。
4 工藝改進(jìn)
通過對搖枕充型和凝固過程的模擬可知,在初始工藝設(shè)計條件下,兩端鋼水在交匯時,充型不穩(wěn),該部位易產(chǎn)生鑄造缺陷口,可以采取以下幾項措施加以改進(jìn):①增加心盤部位冒口尺寸,進(jìn)一步提高冒口的補縮能力,可以保證縮孔和縮松不侵害鑄件本體;②增加斜楔部位排氣針尺寸,消除排氣針根部縮松;③在搖枕側(cè)壁根部以及內(nèi)腔拉筋根部增設(shè)冷鐵,提高鑄型激冷能力;④在內(nèi)澆道根部增設(shè)暗冒口,提高澆注系統(tǒng)補縮能力,消除內(nèi)澆道根部的縮松缺陷。
5 試驗驗證
通過20余件小批量生產(chǎn)驗證,該型搖枕的力學(xué)性能、疲勞試驗次數(shù)、靜載荷指數(shù)均達(dá)到技術(shù)要求,對關(guān)鍵區(qū)進(jìn)行實物解剖分析,發(fā)現(xiàn)鑄件致密度良好,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
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