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CAE技術(shù)在壓鑄凸輪軸支架生產(chǎn)中的應(yīng)用

  吳家玉  趙炳華  袁靜

(湛江德利車輛部件有限公司)

摘要  壓鑄凸輪軸支架在加工后表面出現(xiàn)氣孔,在模具相應(yīng)部位增加排氣槽之后,氣孔并沒有明顯改善。使用鑄造CAE技術(shù)對凸輪軸支架鑄件進行仿真模擬,并根據(jù)模擬結(jié)果,找到解決氣孔問題的途徑,對壓鑄件的排溢系統(tǒng)進行了改進。經(jīng)過生產(chǎn)驗證,改進后產(chǎn)品的工藝窗口變寬,氣孔大大減少,壓鑄件品質(zhì)穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞  針狀氣孔;模擬仿真;排溢系統(tǒng)

 隨著汽車輕量化的發(fā)展,鋁合金壓鑄件的產(chǎn)量每年以近13%的速率增長,其產(chǎn)量占壓鑄件總產(chǎn)量的75%以上。為了促進壓鑄件品質(zhì)提高,計算機模擬技術(shù)的應(yīng)用日益受到重視。針對凸輪軸支架鑄件存在的氣孔問題,采用鑄造CAE技術(shù)進行仿真模擬,找到了解決方案。

1  凸輪軸支架結(jié)構(gòu)及性能要求

凸輪軸支架質(zhì)量為0. 15 kg,輪廓尺寸為181 mm×30 mm×22mm,材料為ADC12鋁合金,其熱物性參數(shù)見表1。凸輪軸支架不僅要求內(nèi)部組織致密、晶粒細小,且要求抗拉強度≥300 MPa,伸長率≥2.5%,斷面收縮率≥1. 5%,加工外露氣孔直徑≤0.5 mm。

2  原工藝方案及實際生產(chǎn)情況

凸輪支架中間部位較厚,把內(nèi)澆口開設(shè)在鑄件中間的位置(見圖1),一模兩件,最大限度地對壁厚處進行補縮,從而得到較為致密的鑄件。

 鑄件兩端為進料的末端,均屬于加工面,故在兩端開設(shè)集渣包和排氣槽。圖1為初始壓鑄工藝的澆注系統(tǒng)以及排溢系統(tǒng)。

在實際生產(chǎn)中,對零件進行剖切取樣(見圖2中①--⑨)。觀察剖切面,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部致密,無可視孔洞(見圖3),晶粒均勻、細小,組織良好(見圖4)。

對零件進行力學(xué)性能測試(見圖5),結(jié)果見表2,滿足使用要求。但是加工面外露氣孔超差引起的廢品率達10%以上。盡管在現(xiàn)場進行多次調(diào)試,均不能有效地控制氣孔。因此,需要對壓鑄模具的排溢系統(tǒng)進行優(yōu)化,從而達到降低廢品率的目的。

3  增加排氣槽的改進方案及模擬

 初始改進方案是在加工面附近增加排氣槽,但是在實際生產(chǎn)中,氣孔狀況卻并沒有得到改善。為了分析其原因,使用鑄造CAE技術(shù)對初始改進方案的澆注系統(tǒng)、排溢系統(tǒng)進行了模擬。

3.1模擬參數(shù)的設(shè)定

 使用ProCAST軟件所選用的參數(shù):材質(zhì)為ADC12鋁合金,模具材料為H13鋼。金屬液澆注溫度為650。C,澆注時模具溫度為130。C。慢壓射速度為0.17m/s,快壓射速度為3.5 m/s。慢壓射開始o.38 s時,啟動快壓。

3.2模擬結(jié)果分析

圖6為充型過程模擬。從圖6a可以看出,金屬液已流過內(nèi)澆口,進入型腔。從圖6b可以看出,因為改進方案新增的排氣槽靠近內(nèi)澆口位置,所以在金屬液填充過程中,排氣槽較早被金屬液填充,從而結(jié)束排氣,未能很好地發(fā)揮排氣的作用。從圖6c可以看出,位置1處的渣包附近的排氣槽雖然沒有正對溢流口,但是因為離溢流口距離很近,較早被金屬液封死,減弱了排氣槽的排氣作用。

圖7為充型過程中的氣孔模擬。圖7a是96步時的裹氣情況。圖7b是112步時的裹氣情況。在圖7b中的1、2處為氣體最后出現(xiàn)的位置,即金屬液最后充填的位置。在此處設(shè)置集渣包會更加有效地減少此部位的氣孔數(shù)目。在圖7b中的3、4處,出現(xiàn)了裹氣,因為有型芯,會出現(xiàn)金屬液交匯的狀況,所以在充填中出現(xiàn)卷氣。因此,在此處增加排氣面積,可改善排氣效果。圖7c是120步時的裹氣情況,與圖6b結(jié)果一致,排氣槽所在位置率先被金屬液封死,排氣效果不佳。

4  模擬之后的改進方案

根據(jù)模擬結(jié)果改進設(shè)計方案,對圖7b中1處的排氣槽進行優(yōu)化,把排氣槽移至金屬液不會直接充填的位置。在2、3處新增集渣包,可以集冷料、集氣,從而改善鑄件的品質(zhì)。在圖7b中4、5處增大溢流口截面積,增加排氣面積。此方案增大的是溢流口的寬度,并非增加排氣槽厚度,因為排氣槽厚度太大易造成飛料現(xiàn)象。優(yōu)化后的溢流、排氣系統(tǒng)見圖8。

4.1  改進方案模擬結(jié)果

用ProCAST軟件對優(yōu)化工藝進行模擬驗證,模擬參數(shù)跟改進前參數(shù)相同。圖9為充型過程模擬。由圖9a可以看到,渣包所在位置為較晚充填的位置,可以最大限度的集氣。從圖9b發(fā)現(xiàn),若更改排氣槽的位置,可避免排氣槽率先被封死,改善了排氣效果。

4.2  改進方案實際驗證

實際生產(chǎn)中,為了增加新增渣包的集氣作用,把渣包適當(dāng)做大。實際生產(chǎn)出的帶排溢系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)的鑄件見圖10。經(jīng)過改進之后的鑄件加工表面氣孔情況明顯改善,只有兩處出現(xiàn)氣孔。

 在改進排溢系統(tǒng)之后,零件加工表面的氣孔情況得到顯著改善,因加工面氣孔的廢品率降至2. 1%左右。

5  結(jié)語

 通過使用鑄造CAE技術(shù),對壓鑄生產(chǎn)工藝進行模擬,根據(jù)模擬結(jié)果對壓鑄模具進行修改。修改之后的模具工藝參數(shù)范圍變寬,壓鑄件品質(zhì)達到了技術(shù)要求。

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