孫英姿
(山鋼股份萊蕪分公司自動化部,山東 萊蕪 271104)
摘要:棒材廠中小型軋線冷剪區(qū)域定尺剪切控制系統(tǒng)由于設備老化等諸多原因,難以滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需求,介紹了棒材線冷剪區(qū)域定尺剪切控制系統(tǒng)的硬件配置、控制原理以及控制系統(tǒng)的優(yōu)化過程。
關鍵詞:冷剪區(qū)域;定尺剪切;控制系統(tǒng) 中圖分類號:TP273:TG333. 2+1
0 引言
棒材廠中小型線已運行十幾年,主要生產(chǎn)圓鋼、型鋼、超精細粒鋼等產(chǎn)品。由于設備老化等原因,造成冷剪定尺的剪切精度下降,成品材長度不一等問題,急需進行優(yōu)化改造。本文將對棒材線冷剪區(qū)域定尺剪切控制系統(tǒng)配置、控制原理以及定尺剪切控制系統(tǒng)的優(yōu)化過程進行介紹。
1冷剪區(qū)域定尺剪切系統(tǒng)配置
1.1 系統(tǒng)硬件配置
棒材廠中小型軋線冷剪區(qū)域定尺剪切線基礎自動化使用瑞典ABB公司的控制系統(tǒng),該控制系統(tǒng)是一個開放型集散控制系統(tǒng),由一套過程控制站ABB AC450系統(tǒng)、一臺工程師站和一臺操作站CP3組成,過程控制站和工程師站、操作站之間的通訊采用工業(yè)以太網(wǎng)MB300通訊協(xié)議來完成,F(xiàn)場檢測元件采用編碼器和冷金屬探測器CMD,其他設備(電機等)使用ABBAC80系列,冷剪區(qū)域定尺剪切系統(tǒng)硬件配置如圖1所示。
1.2 系統(tǒng)軟件配置
棒材廠中小型軋線冷剪區(qū)域定尺剪切監(jiān)控系統(tǒng)采用ABB PPA系統(tǒng)。PPA監(jiān)控系統(tǒng)是應用Microsoft操作系統(tǒng)在基于PC的客戶機之間交換自動化實時數(shù)據(jù),采用客戶/服務器( C/S)分布式架構(gòu),各控制系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)訪問通過過程控制對象鏈接與嵌入式(OPC)技術標準實現(xiàn)。通過這種開放的和互操作的接口標準促使自動化控制、現(xiàn)場系統(tǒng)和設備以及辦公室管理應用之間具有更強大的互操作能力,為企業(yè)生產(chǎn)管理提供有力技術支持。
2冷剪區(qū)域定尺剪切控制設備及動作過程
冷剪區(qū)域定尺剪切線主要由冷剪輸入輥道CRT、磁性鏈板MSRT、定尺剪CS、冷剪輸出輥道CSRT和光電管CMD等設備構(gòu)成,每段輥道所使用的傳動設備相互獨立,實現(xiàn)剪切控制功能的主要設備是定尺剪。定尺剪主要由一對剪刃和擺動架構(gòu)成,上、下剪刃安裝在擺動架上,上剪刃由兩臺直流電機通過齒輪減速機驅(qū)動,下剪刃是固定的,擺動架也由一臺直流電機驅(qū)動,剪刃和擺動架分別由一個增量型編碼器來檢測位置,控制定尺剪自動運行的檢測元件為光電管(CMD)。冷剪區(qū)域定尺剪切線工藝設備布置如圖2所示。其中,CMD1~CMD3到冷剪剪刃的距離依次為Ld1、Ld2、Ld3。
3控制系統(tǒng)優(yōu)化過程
針對冷剪區(qū)域定尺剪切精度下降、定尺成品材長度偏差大等問題,進行優(yōu)化時一方面增加設定速度校正功能,通過校正系數(shù)的計算保障定尺長度計算中的速度盡可能準確,使得定尺材長度更為精準;另一方面,新增定尺預修正功能和關鍵信號冗余功能,有效地減小實際定尺成品材長度與剪切設定值之間的誤差,降低了定尺剪切系統(tǒng)對光電管CMD2信號的依賴,增強了控制系統(tǒng)的健壯性。優(yōu)化完成后的定尺剪切控制流程如圖3所示。
3.1 設定速度校正
定尺剪剪切動作之前,冷剪輸入輥道傳輸?shù)谋冻卟脑O定速度與實際速度之間存在一定偏差,造成長度計算不準確。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,使用計算校正系數(shù)K對倍尺材的設定速度進行校正,能有效降低設定速度與實際速度的偏差,提高定尺剪切精度。
冷剪區(qū)域定尺剪切控制啟動之前,由操作人員在相應畫面上設定定尺剪切長度L設以及對定尺剪切頭功能進行選擇。棒材廠中小型軋線冷剪區(qū)域定尺剪切長度設定范圍為:6m≤L設<10 m。當選擇定尺剪切頭功能時,CMD2檢測到頭部后,開始計算校正系數(shù)K,CMD3檢測到頭部后,讀取積算長度L積,則K=L積/(Ld2+Ld3)。當不選擇定尺剪切頭功能時,CMD3檢測到頭部直接讀取積算長度,則K =L積/Ld3。計算出K之后,對K進行必要的限制處理,若K≥1. 05或K≤0.95,則K取相應限制值并報警。由此往復循環(huán),根據(jù)現(xiàn)場情況使用相應的公式進行計算。此舉有效地減小了倍尺材設定速度與實際速度的偏差,使得定尺材長度更為精準。修正計算后的軋件速度為:
其中:v SV為軋件設定速度。
3.2 定尺預修正
在原系統(tǒng)的基礎上新增剪切線設定畫面,操作人員可以現(xiàn)場根據(jù)實際需求為每一段定尺單獨設置修正參數(shù),有效地減小了實際定尺成品材長度與剪切設定值之間的誤差。新增剪切線設定畫面如圖4所示,操作人員可以根據(jù)現(xiàn)場實際需求在此畫面上對18段定尺進行自由參數(shù)設定。
3.3 關鍵信號冗余
冷剪區(qū)域定尺剪前的光電管CMD2的主要功能是用來啟動定尺剪剪切動作,因此光電管CMD2信號的穩(wěn)定性具有非常重要的作用。但由于定尺剪工作時產(chǎn)生的震動以及大量粉塵,極易造成光電管CMD2信號不穩(wěn)定,因此在定尺剪切控制程序中加入定尺剪切頭信號,與光電管CMD2信號冗余,有效地降低了定尺剪切系統(tǒng)對光電管CMD2信號的依賴,增加了控制系統(tǒng)的健壯性。
4結(jié)束語
對棒材線冷剪區(qū)域定尺剪切控制系統(tǒng)進行優(yōu)化時,各控制部分采用了不同的策略,實施了多種改進方式,優(yōu)化后實際使用效果良好,有效地提高了定尺剪切精度,降低了操作人員的勞動強度,獲得了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。