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論文導(dǎo)讀::針對某印染企業(yè)污水站排水情況,設(shè)計采用砂濾、臭氧和曝氣生物濾池為主的組合工藝系統(tǒng)對印染廢水進行深度處理,經(jīng)過一年多的運行,處理效果穩(wěn)定,處理后的出水水質(zhì)能達到企業(yè)生產(chǎn)用水的要求。并對該系統(tǒng)的運行方式及運行費用作了分析,探討了處理后廢水的資源化及其綜合效益。
論文關(guān)鍵詞:印染廢水,深度處理,回用
蘇州某印染企業(yè)排放的廢水約5000m3/d,主要包括漿料濃水、漿料清洗水、印染濃水、印染清洗水。廢水具有有機污染物含量高、色度深等特點,屬于難處理的工業(yè)廢水。該廢水經(jīng)過曝氣調(diào)節(jié)池 混凝沉淀池 水解酸化池 接觸氧化池 沉淀池 混凝沉淀池處理后,達到了國家排放標準,但排水中仍含有大量難降解處理的大分子有機物環(huán)境保護論文,污染物濃度和色度較高,不能夠滿足生產(chǎn)用水的要求中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)。
為響應(yīng)國家提出的節(jié)約水資源、保護環(huán)境、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設(shè)環(huán)境友好型社會的號召,并降低企業(yè)生產(chǎn)用水成本,企業(yè)興建了一套處理規(guī)模為5000m3/d的中水回用工程,實現(xiàn)廢水的資源利用。
1、工藝流程及特點
針對該廢水的水質(zhì)特點,在試驗的基礎(chǔ)上,本公司確定了以砂濾、臭氧、曝氣生物濾池為主的組合工藝對其進行深度處理和回用。工藝流程見圖1。
圖1 廢水回用處理工藝
Fig.1.Technology diagram of wastewater reuse
污水站處理后的廢水直接流入回用調(diào)節(jié)池,由提升泵入石英砂過濾器以去除前段處理工序殘留的微小絮凝體,然后自流流入臭氧氧化池,最后經(jīng)曝氣生物濾池(BAF)處理后回用。臭氧氧化池利用臭氧氧化廢水中殘余的難以生物降解的有機物環(huán)境保護論文,將其轉(zhuǎn)化為可生物降解的有機物,從而顯著提高了印染廢水的可生化性[1],
2、主要構(gòu)筑物設(shè)計及運行參數(shù)
2.1 回用調(diào)節(jié)池和回用水池
回用調(diào)節(jié)池和回用水池共壁合建,半地下室,鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積均為200m3。
2.2 砂濾器
采用4臺外形尺寸為φ3000mm×4000mm的砂濾器,濾料采用0.5~1mm的均質(zhì)石英砂中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)。設(shè)計濾速為V=8m/h,反沖洗周期為24h。反沖強度為10~12 L/(m2·s),反沖洗歷時10~15min。沖洗方式為先采用空氣沖洗,然后氣水聯(lián)合沖洗環(huán)境保護論文,最后用水反沖洗,
2.3 臭氧氧化池
臭氧氧化池為鋼砼結(jié)構(gòu),設(shè)2座。為了提高臭氧的溶解效率,將臭氧池設(shè)計成多格串聯(lián)式,接觸時間為30min。臭氧發(fā)生器為青島國林實業(yè)有限公司生產(chǎn),單臺臭氧產(chǎn)量為600g/h,臭氧通過設(shè)在池底的剛玉微孔曝氣器分散成微小氣泡后進入廢水中,臭氧投加量控制在(12±2)mg/L。在臭氧池后加設(shè)停留槽,減少殘留的臭氧對后續(xù)BAF的生物處理效果的影響中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)。
2.4 BAF
BAF為鋼砼結(jié)構(gòu),共設(shè)8座環(huán)境保護論文,并聯(lián)運行,COD容積負荷約1.0kg/(m3·d),下降式運行,流速為2.0m/h,填料層高度為2m,接觸時間為30min,采用水槽堰板均勻布水,底部出水。填料采用比表面積大、表面粗糙、易掛膜的陶粒填料。
BAF池能耗低、氧轉(zhuǎn)移率高、抗擊負荷能力強,且使用壽命長。在BAF池底裝有人工反沖裝置,反沖的出水回到原污水處理站調(diào)節(jié)池。
2.5主要設(shè)備
。1)砂濾器4臺環(huán)境保護論文,規(guī)格為φ3000mm×4000mm;
。2)砂濾器提升泵;KL(W)80-160,6臺(4用2備),流量為50m3/h,揚程為32m,功率為7.50kw;
。3)臭氧發(fā)生裝置:空氣源,CF-G-2-600型,2臺,臭氧產(chǎn)量為600g/h;
。4)BAF曝氣風(fēng)機:BK5006型,3臺(2用1備),風(fēng)量為7.07m3/min環(huán)境保護論文,水柱為6m,功率為11.3kw;
(5)BAF反洗風(fēng)機:BK6008型,2臺(1用1備),風(fēng)量為15.1m3/min,水柱為6m,功率為22.6kw;
。6)BAF反洗水泵:KL(W)125-200B,2臺(1用1備),功率為22 kw;
3、工藝運行
該回用系統(tǒng)于2008年5月開始調(diào)試運行,調(diào)試約1個月后,對COD的去除率趨于穩(wěn)定環(huán)境保護論文,業(yè)主方化驗室對出水進行了為期3個月的連續(xù)監(jiān)測驗收,經(jīng)檢驗出水各項指標均達到了設(shè)計要求,并開始進行部分回用于車間生產(chǎn)用于冷卻循環(huán)水和漂洗水,提高了水的重復(fù)利用率。同時順利通過了業(yè)主方組織的專家組驗收中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)。
4、經(jīng)濟效益分析
整個深度處理規(guī)模為5000m3/d,占地約1000m2,總投資為750萬元,噸水運行成本為1.4元, 經(jīng)過1年多的穩(wěn)定運行,平均每天回用水量約為1800m3。
該公司將河水處理后回用于車間生產(chǎn)的用水成本為0.9元/m3,達標排污費0.26元/m3,兩項合計約1.16元/m3環(huán)境保護論文,每年約節(jié)省費用1800×1.16×300=62.64萬元,經(jīng)濟效益十分可觀。
5、結(jié)論
針對蘇州某印染廠印染廢水的特點,以該企業(yè)污水站排水為對象,采用采用砂濾、臭氧氧化、BAF等工藝進行深度處理,出水達到企業(yè)生產(chǎn)用水要求,取得了較好的環(huán)境效益、經(jīng)濟效益和社會效益。經(jīng)過1年多的運行,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,維護管理方便,運行效果良好,得到了環(huán)保部門的支持和推廣。
參考文獻
[1]郭召海,劉文保,沈駿,等.臭氧/生物濾池組合工藝深度處理印染廢水[J].中國給水排水,2009,25(13):358-37.