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MSBR池曝氣系統(tǒng)綜述

論文導(dǎo)讀::針對南方某污水廠MSBR池曝氣系統(tǒng)在實際運行中存在的諸多問題,如好氧池曝氣不足,SBR池污泥沉積、沉淀階段漏氣等,一一進行了分析,提出優(yōu)化措施,取得了較好的效果;同時結(jié)合實際使用經(jīng)驗,對可提升式曝氣器的設(shè)計和應(yīng)用等方面進行了分析和思考,提出了相關(guān)建議。
關(guān)鍵詞:MSBR,曝氣系統(tǒng),優(yōu)化

  1 MSBR池曝氣系統(tǒng)概況
  南方某污水處理廠2002年投入運行,采用MSBR工藝,已建成一期處理能力為12萬m3/d,分三組MSBR池,每組處理規(guī)模4萬m3/d,出水水質(zhì)能穩(wěn)定達到一級 B排放標準(GB 18918-2002)。
  MSBR(改良型序批式活性污泥法)實質(zhì)是由A2/O工藝與SBR工藝串聯(lián)組成的一種新型工藝。MSBR池曝氣系統(tǒng)分布在好氧池(6單元)和SBR池(1或7單元),具體分布如圖1所示。好氧池池壁兩側(cè)對稱布置安裝有18套曝氣器,中間安裝兩臺浮筒攪拌器(18KW)。SBR池布置形式與好氧池相同,安裝有10套曝氣器環(huán)境保護論文,中間兩臺浮筒攪拌器(15KW)。
  通過調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機出口壓力和各單元主進氣閥門開度,可以調(diào)節(jié)各單元的供氣量。曝氣器采用可提升式設(shè)計,每個曝氣器由50條橡膠微孔管膜并列平行布置,以不銹鋼氣管為骨架固定組成,利用固定安裝在池壁的起吊支架,通過電動卷揚機牽引固定在曝氣器進氣管上的鋼絲繩起吊,安裝如圖2所示。
  
  圖1 MSBR池曝氣系統(tǒng)布置圖
  
  如圖2 曝氣器安裝示意圖
  2、好氧池溶解氧值不足
  2.1 存在現(xiàn)象
  在污水廠運行初期,由于處理水量較小,不足2萬噸/天,曝氣池曝氣效果還未影響生化系統(tǒng)的運行,隨著進水水量的不斷增長,單池進水量達到3萬噸/天時,即使把鼓風(fēng)機出口壓力調(diào)到最大值0.075Mpa,好氧池溶解氧值也無法上到2mg/L,而此時各項進水指標均在設(shè)計范圍內(nèi)。從圖2可知,只有在凌晨4點到10點之間進水量較小時,溶解氧水平才稍微有所升高,由此導(dǎo)致MSBR池污泥性狀急劇惡化,氨氮等出水指標超標。
  
  圖3 好氧池溶解氧值日曲線圖(綠色線)
  2.2原因分析
  2.2.1管膜安裝數(shù)量與鼓風(fēng)機出口壓力不匹配
  該廠好氧池設(shè)計理論供氣量為9000m3/h環(huán)境保護論文,而好氧池僅設(shè)計有900條管膜,每條管膜曝氣量需達到10m3/h。不考慮管膜老化造成的曝氣壓力損失的增加,達到設(shè)計曝氣量時,壓力損失已達到0.073 Mpa,已接近鼓風(fēng)機設(shè)計的曝氣壓力。具體壓力損失見下表1。
  表1曝氣壓力損失表
  

名 稱

阻力損失(kPa)

備注

管膜理論壓力損失

6

按管膜廠家提供數(shù)據(jù)每條管膜曝氣范圍為2-12m3/h.m,阻力損失為3.3-6.7kPa。此處數(shù)據(jù)未考慮管膜老化造成的壓力損失增加

水頭損失

60

水深6米

曝氣管路壓力損失

4

實測

鼓風(fēng)機出口到主管路壓力損失

3

實測

各項壓力損失合計

73


 

2.2.2管膜集中布置降低曝氣效率
   按曝氣常理理解,在曝氣池中間布置攪拌器,攪拌使混合液形成紊流,曝氣氣泡與混合液接觸時間延長,從而提升曝氣效率。但從實際運行中發(fā)現(xiàn),曝氣效率并未得到提升,反而有下降趨勢。分析認為,曝氣管膜的密集布置,導(dǎo)致曝氣氣泡相互碰撞,微小氣泡結(jié)合為大氣泡,導(dǎo)致曝氣效率下降,間接抵消了攪拌器攪拌所提升的曝氣效率。
  2.2.3管膜保養(yǎng)不到位導(dǎo)致曝氣效率下降
  該廠也檢查了管膜的老化情況,管膜在使用了3年后發(fā)生了較為明顯的收縮,老化嚴重。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查環(huán)境保護論文,判斷為管膜安裝和調(diào)試期間,長時間的太陽暴曬,導(dǎo)致管膜提早老化,影響曝氣效率。
  2.3改進措施
  針對此種情況,該廠對好氧池曝氣系統(tǒng)進行了改造,在好氧池中間布置了1600套盤式曝氣器,同時取消了中間兩臺浮筒攪拌器(如圖4)。改造后,好氧池溶解氧值上升,而將改造后曝氣系統(tǒng)切換到改造前曝氣系統(tǒng)時,在鼓風(fēng)機曝氣壓力設(shè)定不變的情況下,溶解氧立即從高于2mg/L下降到不足1mg/L,見圖5。改造后試運行一段時間,MSBR池污泥性能好轉(zhuǎn),氨氮等出水指標得到有效的降低。
  
  圖4 改造后好氧池曝氣系統(tǒng)示意圖
  圖5 改造前后溶解氧曲線變化圖(綠色線)
  從經(jīng)濟效益對比,改造前后所需曝氣量大體相當(dāng),而改造后由于減少了兩臺攪拌器運行能耗,年節(jié)電量達到了30萬kW·h ,同時由于曝氣膜數(shù)量的增加,好氧池整體曝氣壓力下降明顯環(huán)境保護論文,鼓風(fēng)機運行在較合理工況,也相應(yīng)的提升了鼓風(fēng)機運行的穩(wěn)定性,降低了鼓風(fēng)機運行的能耗。
  3 SBR池曝氣系統(tǒng)存在問題及優(yōu)化措施
  3.1 SBR池曝氣系統(tǒng)布置不合理導(dǎo)致污泥沉積
  3.1.1污泥沉積現(xiàn)象
  SBR池末端平行布置有3座空氣出水堰(如圖6),每座空氣出水堰由四條混泥土立柱支撐,空氣出水堰區(qū)域占整個SBR池面積的1/4。在運行中發(fā)現(xiàn),該處污泥沉積嚴重,污泥在此反硝化產(chǎn)生大量氣泡,導(dǎo)致沉積污泥上浮,嚴重的影響了出水水質(zhì)。
  
  圖6 空氣堰處示意圖
  3.1.2原因分析及改進措施
  經(jīng)觀察,認為發(fā)生污泥沉積主要原因為該處未設(shè)曝氣器,而支撐空氣堰的12條混泥土立柱又使得空氣出水堰區(qū)域攪拌效果大幅下降,從而導(dǎo)致污泥沉積。為有效避免此種情況,該廠在此區(qū)域加裝了3套可提升式曝氣器。改造后,污泥沉積現(xiàn)象得到有效控制,但增加曝氣器對空氣出水堰運行有一定的影響,應(yīng)盡可能的調(diào)低曝氣器的曝氣量,能保持污泥不沉積即可。
  3.1.3 SBR池攪拌器選型建議
  從SBR池污泥沉積的情況可看出,由于SBR池存在空氣出水堰區(qū)域,使得池型較為復(fù)雜環(huán)境保護論文,在此選用浮筒攪拌器顯然會造成功率的浪費,且達不到效果。按一般經(jīng)驗設(shè)計,保持現(xiàn)有攪拌器功率不變,選用多臺小功率潛水?dāng)嚢杵鞯呐浜,?yīng)該能更有效的提升SBR池的攪拌效果,同時潛水?dāng)嚢杵鞅雀⊥矓嚢杵鞲m合于與池底曝氣器配合。
  3.2 SBR池曝氣系統(tǒng)沉淀階段漏氣
  3.2.1漏氣現(xiàn)象
  SBR池運行周期分為四個階段,分別為缺氧\好氧\沉淀\出水階段,當(dāng)從好氧階段轉(zhuǎn)入沉淀階段時,發(fā)現(xiàn)SBR池池面仍有氣泡持續(xù)不斷冒出,而且能維持20分鐘以上,嚴重影響了沉淀效果。
  3.2.2原因分析
  從氣泡冒出的頻率和速率,首先可以排除反硝化氣泡;同時檢查空氣進氣閥的密封情況,密封良好,也可以排除。經(jīng)分析判斷,原因是曝氣結(jié)束關(guān)閉進氣閥門后,曝氣管路環(huán)網(wǎng)內(nèi)空氣壓力仍比較高,空氣從阻力最小的曝氣器漏出,由于管網(wǎng)容積較大,該部分空氣量較多,故漏氣維持時間較長,影響了沉淀效果。對于池型較小的SBR池環(huán)境保護論文,由于環(huán)網(wǎng)容積也相應(yīng)較小,此種現(xiàn)象可能不明顯。
   另外,由于密封橡膠的老化,特別是空氣介質(zhì)比較干燥、攜帶較多灰塵,進氣閥門(蝶閥)泄漏量隨之增加,也會產(chǎn)生此種現(xiàn)象,而為閥門有少許泄漏就更換是非常不經(jīng)濟的。
  3.2.3改進措施
  經(jīng)試驗,該廠在SBR池空氣環(huán)網(wǎng)管路(進氣閥門后)上,加裝了一套電磁閥泄氣系統(tǒng)。當(dāng)曝氣結(jié)束進氣閥關(guān)閉后,程序立即觸發(fā)開啟電磁閥泄壓,當(dāng)管路氣壓降到0.055MPA時,關(guān)閉電磁閥,從而又使曝氣系統(tǒng)保持了一定的背壓,避免污水從曝氣器破損處壓入曝氣系統(tǒng),期間若存在閥門泄漏使得環(huán)網(wǎng)壓力又升高到0.06MPA以上時,通過壓力變送器送出信號,可以使泄壓電磁閥再次開啟,從而保持環(huán)網(wǎng)管路氣壓保持在0.06MPA以下,防止空氣從曝氣器漏出。
  4 可提升式曝氣系統(tǒng)設(shè)計存在的問題及思考
  4.1池面檢修平臺空間不足環(huán)境保護論文,影響維護檢修
   為方便管膜的維護和維修,MSBR池曝氣器采用可提升式設(shè)計。但由于MSBR池面廊道設(shè)計過窄,僅有1.3米,導(dǎo)致吊出池面的曝氣器,檢修空間不足,拆卸相當(dāng)困難,使得該設(shè)計的優(yōu)點難以有效體現(xiàn)。
  4.2 曝氣器吊起后,無法進氣檢查,也降低了維護檢修的便利性
  可提升式曝氣器受限于起吊架和進氣管的設(shè)計,在曝氣器吊離池底后就需拆除進氣軟管后,才能繼續(xù)起吊,無法進氣。而曝氣器在低于池面1-2米處,開大氣量曝氣,是曝氣膜較佳的維護方法之一;在低于水面10-20cm處開少量曝氣,是檢查曝氣膜堵塞、破損等情況的最佳方法。設(shè)計中未能考慮這些情況,也大大降低了可提升式曝氣器的優(yōu)越性。
  4.3 可提升式與不可提升式曝氣系統(tǒng)的使用選擇
   選擇可提升式曝氣器主要基于兩個前提:(1)曝氣系統(tǒng)故障率高;(2)放空曝氣池檢修難度很大。
  從該廠的實際運行情況看,只要選擇質(zhì)量較好的管材和曝氣膜,曝氣器破損率很低,該廠在曝氣膜由于壽命到期更換之前環(huán)境保護論文,未曾利用提升系統(tǒng)更換過曝氣膜;同時一般污水廠的處理水量都會隨季節(jié)產(chǎn)生較大的變化,完全可以安排處理水量小的時間放空檢修曝氣系統(tǒng)。因此,這兩個前提也不是一定必要的。
  不可提升曝氣系統(tǒng)通過多個分區(qū)的設(shè)置,也可避免由于曝氣器的嚴重損壞需要馬上放空曝氣池檢修的弊端。而可提升式曝氣系統(tǒng)的投資造價比不可提升曝氣系統(tǒng)高很多,在曝氣系統(tǒng)的選型中,需要慎重權(quán)衡。
  5 結(jié)論
 。1)池底布滿曝氣器的布置方式顯然優(yōu)于兩側(cè)可提升式曝氣器加攪拌器的設(shè)計,且能耗更低。
  (2)曝氣系統(tǒng)設(shè)計時,需注意曝氣壓力與鼓風(fēng)機供氣壓力相匹配,鼓風(fēng)機供氣壓力要有一定的余量,以應(yīng)對曝氣膜老化造成的阻力損失增加。
 。3)浮筒攪拌器不適用于復(fù)雜結(jié)構(gòu)的池型,此時選用多個潛水?dāng)嚢杵鞯撵`活布置應(yīng)該更有效。
 。4)在可提升式曝氣器設(shè)計中,應(yīng)著重考慮曝氣器檢修和維護的便利性,否則無法發(fā)揮可提升式設(shè)計的優(yōu)點。

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