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論文導(dǎo)讀:該型號推焦機取門部分液壓常見的故障主要有以下兩種:(1)取門機構(gòu)無法正常進(jìn)行取門動作。如圖示為推焦機取門部分液壓系統(tǒng)原理圖。應(yīng)當(dāng)經(jīng)常檢查系統(tǒng)中濾油器的工作情況。如果油液清潔度達(dá)仍達(dá)不到要求。因此必須加強液壓介質(zhì)管理。
關(guān)鍵詞:推焦機,取門,工作原理,液壓故障,液壓介質(zhì)管理,濾油,清潔度
濟鋼焦化廠信贏煤焦化公司共有兩座60孔的6m焦?fàn)t,年設(shè)計生產(chǎn)能力為120萬噸,其配套的新型推焦機、攔焦機和加煤車自動化程度較高,PLC及液壓技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用。論文寫作,工作原理。該新型推焦機主要由推焦機構(gòu)、取門機構(gòu)、平煤機構(gòu)、走行機構(gòu)、爐門爐框清掃機構(gòu)等組成。其中取門部分液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)最為復(fù)雜,包括取門臺車前進(jìn)、掛鉤、壓門栓、提門等諸多步驟,投產(chǎn)以來故障率相對較高。論文寫作,工作原理。以下就對推焦機取門液壓系統(tǒng)曾經(jīng)出現(xiàn)過的典型故障、處理方法及應(yīng)急措施做一些分析:
1、故障現(xiàn)象
該型號推焦機取門部分液壓常見的故障主要有以下兩種:(1)取門機構(gòu)無法正常進(jìn)行取門動作,即在落門鉤動作完成后,提門油缸1已到達(dá)下限,而控制油缸2仍處于前限的位置(正常應(yīng)該是缸2的活塞桿處于后限位置),導(dǎo)致“提門”動作無法完成;(2)爐門提起后自動下滑,導(dǎo)致無法完成下一步動作,而控制油缸2處在正常位置。論文寫作,工作原理。
2、推焦機取門液壓系統(tǒng)工作原理
如圖示為推焦機取門部分液壓系統(tǒng)原理圖,掛鉤動作由左側(cè)電液換向閥控制,提門動作由中間的電液換向閥3控制,在完成“掛鉤”“壓門栓”動作后開始“提門”。“提門”時電液換向閥3的右位處于工作狀態(tài),油液經(jīng)液壓鎖4、單向節(jié)流閥5進(jìn)入控制油缸2的無桿腔,推動活塞桿向左端運動,有桿腔的油液沿管路經(jīng)單向順序閥9的單向閥進(jìn)入提門油缸1無桿腔,從而推動缸l的活塞桿上升,將爐門提起。缸1有桿腔的油液經(jīng)管路通過單向節(jié)流閥5、液壓鎖4、電液換向閥3流回油箱,“提門”動作完成。“落門”動作與“提門”動作相反,油液經(jīng)電液換向閥3的左位、液壓鎖4、單向節(jié)流閥5流到提門缸1的有桿腔,活塞下移,無桿腔的油液在壓力作用下經(jīng)單向順序閥9的順序閥進(jìn)入缸2的有桿腔,然后無桿腔的油液在壓力作用下經(jīng)單向節(jié)流閥5、液壓鎖4、電液換向閥3回到油箱。系統(tǒng)的調(diào)定壓力為8Mpa,在取門、裝門過程中,溢流閥7處于常閉狀態(tài),做安全閥用,其目的是為了保證系統(tǒng)的壓力在安全范圍內(nèi),避免事故的發(fā)生。溢流閥11調(diào)定壓力為3.5Mpa左右,低于提起爐門所需的6.5Mpa壓力,以防止掛鉤限位失效時未壓門栓就將爐門提起。
3、故障分析
由于控制油缸2處在前限位置,因此在“提門”時,無法利用控制油缸2的液壓油驅(qū)動提門油缸1動作,這就是“取門”動作無法完成的原因所在了。那為什么會出現(xiàn)這種故障現(xiàn)象呢?爐門提起后又為什么會自動下滑呢?
從現(xiàn)狀看,“掛鉤”動作正常,“落門”動作后控制油缸2仍然處于前限位置,“提門”動作無法實現(xiàn)。因為“落門”動作中只有控制油缸2動作不正常,所以可以排除油泵故障及管路堵塞的可能性,故障就出在單向順序閥9與單向節(jié)流閥5之間的油路上,而且最大的可能就是控制油油缸2故障或液壓元件故障。
圖:推焦車取門系統(tǒng)液壓原理圖
一是控制油缸2發(fā)生卡緊故障,落門時油液經(jīng)單向順序閥9并頂開溢流閥7后與單向節(jié)流閥5接通并經(jīng)電液換向閥3回油箱。二是控制油缸2正常,但安全閥7失效,油液經(jīng)單向順序閥9和單向節(jié)流閥5直接連通,而沒有經(jīng)過缸2。經(jīng)檢測,控制油缸2正常,那故障最有可能就出在單向順序閥9與單向節(jié)流閥5之間的油路上了,節(jié)流閥6、安全閥7、單向閥8中的一個可能出現(xiàn)問題。很顯然,安全閥7出故障的可能性最大。當(dāng)安全閥7因某種原因失去作用而成為一條通路的時候,提門油缸l在下落的過程中,油液就不經(jīng)過控制油缸2而是直接通過安全閥4這條通路回到油箱了,這樣就能出現(xiàn)上述的故障現(xiàn)象。
爐門提起后為什么會在缸2不動的情況下自動下滑呢?由于控制油缸2處在正常位置,那么最有可能出現(xiàn)故障的就是液控單向閥10了。由于各種原因,導(dǎo)致該液控閥失效鎖不住油,油液經(jīng)單向順序閥9、液控單向閥9及電液換向閥直接回油箱,這是提門后爐門下滑的直接原因。論文寫作,工作原理。
4、故障檢修及應(yīng)急措施
既然是安全閥7或液控單向閥10出現(xiàn)問題,一定要對其進(jìn)行修復(fù)或更換。為了使控制油缸2的活塞桿處于正確位置,還必須做一次“復(fù)位”操作。首先提高溢流閥l1的壓力,利用“掛鉤”動作,使提門油缸1無桿腔的壓力足夠大,能夠上升至“提門”動作完成時需上升的位置。論文寫作,工作原理。然后再做一次“落門”動作,使控制油缸2的活塞桿回到正確位置,以進(jìn)行下一次的升降爐門的動作。
應(yīng)急措施:在安全閥7沒有備件或不方便更換的情況下,為了不影響生產(chǎn),可以暫時關(guān)閉節(jié)流閥6,強行使油液通過缸2,能起到和修復(fù)安全閥7相同的作用,但這種做法存在一定的安全隱患。
5、預(yù)防措施
拆開安全閥7,發(fā)現(xiàn)閥芯有嚴(yán)重的磨損痕跡,且阻尼孔內(nèi)有雜質(zhì)。由于油液中的雜質(zhì)過多,導(dǎo)致安全閥的閥心卡在某一中間位置或堵塞阻尼孔而使安全閥失效,因此必須做好液壓介質(zhì)的清潔工作。
在液壓系統(tǒng)所用的各種泵、閥類元件中,相對運動件間都有精密的間隙很小的配合表面,在液壓元件中還有不少的阻尼孔和縫隙式控制閥口等。如果油液內(nèi)混入污物,就會堵塞這些小孔和縫隙,使液壓元件不能正常工作。論文寫作,工作原理。如果污染物進(jìn)入閥芯與閥體等配合間隙,就會劃傷配合表面,破壞配合表面的精度和表面粗糙度,使泄漏增加,有時甚至使閥芯卡住,造成元件的動作失靈。因此,液壓系統(tǒng)使用和維護(hù)的關(guān)鍵是保持系統(tǒng)和液壓油的清潔。
凈化是防止固體雜質(zhì)損害系統(tǒng)的重要手段,應(yīng)當(dāng)經(jīng)常檢查系統(tǒng)中濾油器的工作情況,及時清洗或更換濾芯;向油箱中注油時,必須經(jīng)高精度濾油機注入,嚴(yán)禁直接倒入。系統(tǒng)中的油液應(yīng)經(jīng)常檢查并根據(jù)工作情況定期更換。如果油液清潔度達(dá)仍達(dá)不到要求,經(jīng)試驗,用高精度過濾機在線過濾一周左右后,油液基本達(dá)到規(guī)定的指標(biāo),可大大降低系統(tǒng)的故障率。
7、結(jié)論
新型推焦機取門部分液控單向閥及安全閥失效是整個系統(tǒng)出故障的主要原因,保持油液的清潔是減少液壓系統(tǒng)故障率的行之有效的手段,因此必須加強液壓介質(zhì)管理,保證液壓油液的清潔度在合格的范圍內(nèi),這是維持整個液壓系統(tǒng)的根本。經(jīng)長期的實際運行證明,我們摸索出的液壓油在線高精循環(huán)過濾效果非常明顯,它有效地降低了系統(tǒng)的故障率,減少了換油成本,值得大力推廣。