91精品人妻互换日韩精品久久影视|又粗又大的网站激情文学制服91|亚州A∨无码片中文字慕鲁丝片区|jizz中国无码91麻豆精品福利|午夜成人AA婷婷五月天精品|素人AV在线国产高清不卡片|尤物精品视频影院91日韩|亚洲精品18国产精品闷骚

首頁       資訊中心       企業(yè)動態(tài)       行業(yè)動態(tài)       安全動態(tài)       行業(yè)資訊       設備資訊       工具資訊       材料資訊       招商代理
您當前位置:首頁 > 新聞頻道 > 技術動態(tài) > 正文
一種廢鋁熔體中去除Cr元素的試驗

作者:鄭曉敏

  由于廢鋁原料復雜,不同品質、不同類型的廢舊金屬材料相互混雜的現(xiàn)象十分普遍,這使再生鋁熔體成分極為混雜,可能存在的元素有近20種,如Cu、Mg、Mn、Si、Fe、Cr、Zn等,某些雜質元素會大大降低再生鋁的性能,導致很多鋁合金只能降級使用,廢舊易拉罐材料的再生利用即是一個明顯的例子。

  易拉罐體用鋁合金板材要求具有良好的深沖性能、抗疲勞、抗腐蝕性能,較高的強度和良好的塑性等。這就要求材料具有合適的合金成分,良好的冶金質量等。而在1日易拉罐廢料中,罐蓋、拉環(huán)及罐體料混為一體,罐蓋料是5182(或5082)鋁合金,拉環(huán)料是5052鋁合金,罐體料是3104鋁合金,它們之間在合金成分的Si、Fe、Mn、Mg、Cr等含量上存在較大的差異,如果不對易拉罐的再生熔體進行處理,使其成分達到要求,那么廢舊鋁易拉罐料的再生熔體只能作為普通回爐料,用以生產普通再生鋁合金錠,這將造成資源上的浪費,基于此,本課題研究鋁廢料中的除Cr工藝。

1  鋁熔體除Cr工藝設計及試驗方案

  Cr元素經常作為合金元素加入到鋁中,可以形成( Cr,F(xiàn)e) A17和(Cr,Mn) Al12等金屬間化合物,對合金有一定的強化作用。但Cr元素在含量較高時,則與Mn、Fe、Ti等形成粗大的中間金屬化合物,降低可成形性能,使得加工變形性能變差。對于易拉罐體料、箔材等要求成形性能較高的材料來說,其Cr元素含量要得到有效控制。

1.1鋁熔體除Cr技術研究現(xiàn)狀

  由于Cr元素的化學活性較差,因此廢鋁熔體中除Cr是非常困難的。目前主要措施有重力沉降法和熔劑法。

1.1.1  重力沉降法

  在鋁熔體中Cr與Fe、Mn等形成金屬間化合物,其密度比鋁液的大,在熔體靜置過程中能夠發(fā)生重力沉降。但沉降速度的提高需要金屬化合物具有足夠大的尺寸,而金屬化合物的聚集需要花費較長的時間;另一方面,金屬化合物的沉降會造成其濃度從上到下呈梯度分布,所以要把金屬化合物與鋁熔體徹底分離很困難。同時熔煉過程中由于升溫、攪拌等工藝操作的要求,造成熔體波動,原先沉降到坩堝底部的金屬化合物又會隨著溫度上升而重新溶入到鋁液中去,導致夾雜元素無法有效地排除。

1.1.2熔劑法

  熔劑法除Cr是指通過在鋁熔體中添加含某些的金屬元素的熔劑,利用該元素與鋁液中的Cr形成高熔點化合物并從鋁液中析出,然后通過沉降或者過濾等方法把高熔點化合物從鋁液中分離,從而達到降低Cr元素濃度的目的。

  1)有關研究表明,在含有高濃度Cr元素的鋁熔體中,Ca能與Cr形成高熔點金屬間化合物,可以將鈣鉻化合物作為雜質從鋁液中除去。

  2)鋁熔體中添加含Mn的熔劑,在一定的溫度范圍內,Mn與Cr可以生成復雜的、高熔點的多元化合物,利用沉降或者過濾等方法將其與鋁熔體分離,從而消除Cr的有害作用。

  3)早先人們是對工業(yè)純鋁導電性影響的研究中得知,B能將純鋁中影響導電性的有害雜質Ti、V、Cr、Zr從固溶態(tài)轉化為對導電性危害較小的析出態(tài):在鋁熔體中加入Al-B中間合金,使B與上述元素發(fā)生反應形成CrB2、TiB2、ZrB2、VB2析出物,因這些析出物有較大的密度而沉降到坩堝底部。因此可以通過添加含B的熔劑來去除鋁熔體中的Cr。

  4)在高溫下,Cr能與鹵素、S、N、C等元素直接化合形成化合物,可作為除去鋁熔體中Cr的一種方法。

1.2除Cr熔劑設計

借鑒以上的研究成果,除Cr熔劑的化學組成主要以氯化物、鈦白粉、硼砂和活性炭為主構成,各組分的物理特性如表1。

  1) CaCl2、MnCl2等氯化物加入到鋁熔體中,與鋁發(fā)生下列反應:

  反應生成物Ca、Mn等能與Cr反應形成高熔點金屬間化合物,吸附于AICl3氣泡,隨AICl3氣體上浮而與鋁熔體分離。

  2) Ti02加入到鋁熔體中,Ti02粉具有很強的粘合能力,有助于Cr反應產物的聚集;同時Ti0,可以與其他金屬熔劑混合來調整密度,使熔劑與鋁液密度接近,可增加熔劑在鋁液中停留時間,使充分反應,提高除Cr效率;

3)硼砂可以與鋁液發(fā)生反應生成單質的B,利用B與Cr反應形成CrB2析出。

  4)活性炭孔隙結構發(fā)達,比表面積大(1 500m2/g以上),吸附能力強。在高溫下,Cr能與C等直接化合,形成化合物,可作為雜質除去。為此,加入活性炭,利用活性炭有非常發(fā)達的微孔結構和較高的比表面積,具有極強的物理吸附能力,能有效地吸附去除Cr產物,并使其聚集成大顆粒而容易從鋁熔體中排出。

1.3廢鋁除Cr工藝試驗

  廢鋁原料的熔煉、熔劑除Cr等試驗過程在3 kg感應電爐中完成。工藝試驗過程首先進行單一熔劑法的除Cr試驗,然后在此基礎上進行熔劑成分優(yōu)化,選擇效果最好的熔劑為主要組分形成復合熔劑,并開展工藝研究。

  試驗中設計了活性炭、MrlCl2等不同成分的熔劑以及復合熔劑,并分別開展了不同的熔劑加入量、熔劑加入后的靜置時間、加入方法等工藝條件下的除Cr工藝試驗。其中,除Cr率為絕對除Cr量與廢鋁原料中Cr含量的比值。

  采用德國斯派克分析儀器公司生產的SLAB-Ml0型SPECTRO光譜儀進行化學成分測試,利用日本Rigaku公司D/MAX-2200/PC型X射線粉末衍射儀進行渣相分析,定性分析去除Cr元素的反應原理。

2試驗結果與討論

2.1  單一熔劑的除Cr效果

分別開展了CaCl,、MnCl,、活性炭、硼砂、鈦白粉等不同單一熔劑的除Cr工藝試驗,試驗中5種熔劑均為粉末狀,借助C02氣體采用噴粉處理方式將熔劑噴射到740℃~ 760℃的鋁合金熔體中,并在反應過程中輔以攪拌操作。反應完成后取樣,分析其含Cr量。試驗結果如圖1。可以看出,五種熔劑中活性炭和MrlCI2的除Cr效果較好,而硼砂、鈦白粉、CaCl,幾乎沒有起到除Cr的作用。

  MriCI2加入熔體后即發(fā)生反應,產生了大量鋁渣和氣泡。主要原因在于,MrlCl2與Al發(fā)生反應生成AICl3氣體,而其中的Mn元素析出與Cr形成絡合物的反應效率相對較低,因此添加量少時其除Cr效率不高,大致在5%左右;由于MriCl2粉末的密度比鋁熔體的略大些,在鋁合金熔體中下沉速度較慢。隨著加入MnCl2質量分數(shù)的增加,熔劑反應量增加,因此除Cr率具有升高的趨勢。

  由于活性炭的密度較小,而且與鋁液潤濕性差,活性炭難以進入熔體與Cr發(fā)生相關化學反應,無法達到期望的除Cr效果。CaCI2熔劑的反應原理與MriCl2的類似,但由于CaCl2的密度較小,而且其熔點較高,加入鋁熔體后還未發(fā)生反應,即從熔體中開始上浮,因此降低了熔劑反應效果。T102的熔點高,無法分解獲得Ti元素,因此未發(fā)生除Cr反應。硼砂可以發(fā)生分解,但形成的B與Cr的反應難度較大。

2.2復合熔劑的除Cr效果

根據單一熔劑除Cr試驗的效果,設計了活性炭和MnCl,為主要成分的復合熔劑,采用噴粉法,試驗溫度在740C—760C,結果如圖2。

比較除Cr率可知,MnCl,與活性炭以質量比2:1的條件下混合形成的熔劑除Cr效果最佳。MnCl2與活性炭以2:1的質量比混合后的密度為2.65 g/cm3,與鋁熔體的基本相當,因此該復合熔劑加入鋁熔體內不易上浮或下沉,使熔劑的反應更為徹底;熔劑的兩個主要成分反應后都可以生成氣體,有助于固體反應產物被快速上浮,在一定程度上促進了除Cr反應的進行。通過對熔渣取樣分析,渣樣中含有CrC和MnCr0。等生成物,證明了MnCl2和活性炭均發(fā)生了除Cr反應,并且反應產物以渣的形式與鋁熔體分離,因此降低了鋁熔體中的含Cr量。參見圖3。

  而MriCl2+活性炭以1:1或3:1的質量比混合后組成的復合熔劑除Cr效果則相對差一些。主要原因在于,MnCl2+活性炭以1:1或3:1的質量比混合后的密度分別為2.48g/cm3和2. 74g/cm3,因此熔劑或上浮或下沉較快,使除Cr反應未能充分完成。

2.3保溫時間對除Cr效果的影響

試驗條件為:在740℃~ 760℃溫度范圍內加入除Cr熔劑,待反應完畢、液面保持平穩(wěn)后,分別靜置15 min、30 min、60 min后取樣分析Cr含量。試驗結果如圖4所示。

  無論是單一組分熔劑,還是復合熔劑均呈現(xiàn)了大致相同的趨勢,即隨著靜置時間延長,鋁熔體中的Cr含量不斷下降,而除Cr率不斷上升。但在靜置30 min后變化趨于平緩。其原因是:①熔劑剛加入到鋁熔體中時的溫度相對較低,熔劑被加熱需要一定的時間,因此熔劑加入初期的時間內反應較為平緩;②熔劑被加熱一定溫度后即發(fā)生較為激烈的反應,但由于其密度較小,隨時間增加也在逐漸上浮,因此在30 min后的除Cr效率趨于平緩;③對于MriCl2單一組分熔劑,由于MnCl2粉末的密度與鋁熔體比較接近,因此在鋁合金熔體中下沉較慢,MnCl2粉末的除Cr反應可維持較長時間,其在30 min后仍具有較大的除Cr效果;④由MnCl2+活性炭(質量比為2:1)組成的復合熔劑,其密度與鋁熔體的大致相當,因此該熔劑的上浮速度慢,30 min后仍發(fā)生除Cr反應,除Cr效果也達到最佳。

2.4熔劑加入方法對除Cr效果的影響

為了提高除Cr反應的效率,進行了用噴粉法、壓塊加入熔劑的方法以及噴粉加入熔劑+澆注時過濾法的對比試驗。噴粉法是采用噴粉罐等裝置,借助C02將熔劑吹入鋁熔體中;熔劑壓塊法是用水玻璃和水將熔劑混合均勻,輕壓成塊,完全烘干后壓入鋁熔體中;另外試驗了用噴粉法加入熔劑,反應完畢后鋁熔體澆注時對液流進行過濾布處理,如圖5所示。

  由圖5可知,噴粉+過濾的方法除Cr效果最好。主要原因在于:①噴粉法可以使熔劑粉末與鋁熔體充分接觸,反應較為完全。而在反應完畢后對鋁熔體過濾處理,可以將較大顆粒狀反應產物排除掉,因此反應產物去除更徹底;②噴粉+過濾的除Cr效果優(yōu)于噴粉法,也說明了除Cr的反應產物的上浮或沉降速度較慢,而部分殘留于熔體內,如果不將其過濾掉,這些殘留的顆粒物在熔體凝固后則成為夾雜物,對鑄錠組織和加工性能不利;③壓制成塊的熔劑加入鋁熔體后,只有壓塊表面的熔劑易參與反應,生成的渣會粘附在熔劑表面,導致內部的熔劑不再參與反應,大大降低了其利用率,因此除Cr效果不佳。

3  結論

  通過對熔劑組分、靜置時間、熔劑加入方法等不同工藝條件下,除去鋁熔體中Cr的試驗與分析,其結論如下:

  1)復合熔劑的除Cr效果優(yōu)于單一組分熔劑的。而在單一熔劑中,MnCl2的除Cr效果最佳。復合熔劑中,MnCl2+活性炭(質量比為2:1)的效果最佳,其除Cr率可達28%。

2)最佳工藝條件為:采用MnCl2+活性炭的復合熔劑,其加入量為質量分數(shù)1%~1.5%,采用噴粉法加入,加入時鋁熔體溫度為740℃—760℃,靜置時間超過30 min,然后澆注時對鋁熔體過濾處理。

4摘要:廢鋁合金中Cr元素含量過高會降低其塑性加工性能和材料的使用性能。分析了熔劑法去除廢鋁熔體中Cr元素的工藝原理,設計除Cr工藝試驗方案。結果表明,熔劑的組成為活性炭+MnCl:(質量比1:2),加入量為1%~1.5%(質量分數(shù))并靜置時間為30 min左右,在鋁熔體澆注時采用過濾處理的工藝條件下,可以達到較為滿意的除Cr效果。

關鍵字:
About Us - 關于我們 - 服務列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務 - 版權聲明 - 聯(lián)系我們 - 網站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網 m.78375555.com. All rights reserved.
服務熱線:4000-293-296 聯(lián)系電話:0371-61311617 傳真:0371-55611201 QQ: 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
未經過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制
安全聯(lián)盟認證